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1、蜡油加氢装置(150万t/a)的循环氢压缩机是由BC1.406型压缩机与NG25/20型拖动汽轮机组成,是炼油装置的核心关键设备,它的安全稳定运行是加氢装置的重中之重。机组于2012年11月投入运行,期间运行基本稳定。2020年12月完成大修,大修后汽轮机单机试运正常。机组开车后分别于12月10日、19日和20日3次发生突然停机,给装置运行造成波动。表1汽轮机设计参数机组甥NG25/20顿定功率kW1912额定转速dmm12083电子/机楂超速RPM1370A/B956嘉汽流量TZh33.15人口蒸汽温度C420人口压力MIXa)335出口压力MPa(八)1.2停机原因分析停机趋势分析该汽轮机
2、于2020年12月5日单机试运,静态试验正常,机械超速试验跳闸转速记录为13889rmin(电超13703/铭牌机超13956),超速-67rmin,单机试验正常。机组突停后各路油压趋势见图1,停机前动力油压、速关油压(2020年12月19日停机后新增趋势)、二次油压、机组转速和调节阀输出值趋势,并结合SOE事件记录可见:在转速突然下降时刻,机组未收到任何仪表停机信号,仅收到速关阀关闭回讯,说明速关阀已关,此刻调速系统检测到机组实际转速低于给定转速后不断增大输出。图I停机过程中各油压趋势因二次油压油源自速关油,并随速关油失压同步下降,约20s后(转速持续下降)触发调节汽阀输出开度40%且转速5
3、00rm联锁条件,触发机组联锁停机。经过对各油压表、现场监控等考证,判断为速关油异常失压才可能导致机组先开始转速下降,再引发联锁,因此速关油失压为停机直接原因。经仪表专业排查未发现仪表误动信号。2020年12月19日更换停机电磁阀后,2020年12月20日机组再次停机。从油压变化过程看,速关油压失压速度属于快速失压(2s内),推测通过系统液压元件渗漏的可能性较小,且机械故障一般具有不可逆性,从几次开机后可正常运行一段时间看,速关油因调节液压系统故障快速泄压可能性更大。排查速关油失压图2可见,速关油失压可能的部位有速关阀、速关组件(手动停机阀、仪表停机电磁阀)、危机遮断油门组件和危急保安器(下文
4、称机械飞锤)。图2汽轮机调节油系统图排查速关阀与速关组件对速关阀进行密封性试验,通过缓降速关油压力(控制油压)标定出速关阀弹簧动作油压为0.34MPa,同时在正常操作时速关阀开启及关闭速度均正常,因此判断速关阀性能正常,排除速关阀产生泄压的可能。速关组件用于汽轮机就地启动、停机、速关阀联机实验及危急诊断油门自动挂钩。从图1趋势中速关油失压速度极快,且仪表更换停机电磁阀后机组再次停机情况看,基本排除速关组件故障。排查机械飞锤机械-液压式危急遮断油门是汽轮机机械保护装置(见图3),当汽轮机在运行过程中出现故障需要紧急停机时,可通过拍动手柄(部件1)使速关油E与回油口T相连,泄放速关油使速关阀关闭。
5、当机组超过设定转速时,机械飞锤快速击出打在挂钩(部件15)上,同样使速关油泄放速关阀关闭。机械飞锤是汽轮机械式超速保护装置,飞锤和配重销质心与转子中心存在偏心距,转子旋转时飞锤将产生离心力。在正常转速范围内,弹簧力恒定且始终大于飞锤的离心力,当机组转速超出设定值时离心力将大于弹簧力,飞锤在离心力作用下产生位移从而击打在部件挂钩,使油门脱扣关闭速关阀与调节汽阀。将机械飞锤拆解后确认,该部件的限位螺钉、飞锤锤头均未凸出轴表面,限位螺钉、骑缝螺钉完好,导向套、弹簧等零部件完好。从危急遮断器挂钩击打痕迹看,可见清晰击打印痕,极有可能是飞锤误动作所致。分析可能是在第一次机械超速试验以后飞锤未回座,导致偏
6、心距偏大,会造成飞锤提前出击,产生误操作造成机组停机。排查危急遮断油门本体从危急遮断油门工作原理看,若图3中的滑阀(部件6)凸肩密封面的密封性差,或孔板(部件13)堵塞,可能会导致速关油压不稳,但从停机前速关油压趋势来看油压是稳定的。从多次试验及开机情况看,可正常挂挡,稳定运行一段时间,可判断本体滑阀的工作状态基本稳定。图3危急遮断油门结构在检查挂钩(部件15)与转子的间隙时,发现间隙过小只有0.1mm,安装标准间隙为0.50.7mm0危急遮断器底座带有双定位销,按原有底座销孔位置已不能保证安装间隙,应急取消了底座定位销,通过钻大锁定螺栓孔,调整底座位置才保证了安装间隙达标。分析结果与处理措施
7、分析结果:处理后已平稳运行3个月,基本排除速关阀、速关组件和仪表控制系统问题,可确认故障部件为机械飞锤或危急遮断油门组件。机械飞锤常见失效部件为弹簧松弛或飞锤击出后未完全回座,这两种情况都会造成提前击出,使关油泄压关闭速关阀。检查出危急遮断器的挂钩与转子间隙过小,转子稍微波动会引发速关油泄压关闭速关阀,因机械飞锤多次击打导致挂钩系统传动销变形,使挂钩与转子间隙变小。转子中心发生移动,显示因轴承箱拉杆螺栓松动,热膨胀后会使转子发生微量偏转,使飞锤与挂钩距离变小,造成提前接触停机。危急遮断器滑阀因异物或密封面不严,虽未造成挂闸异常,但容易造成密封面脱开致使速关油突然失压。处置措施:鉴于该机组有独立
8、三取二电子超速保护和控制系统超速保护系统,按规范可取消危急遮断油门。为尽快恢复生产,本次抢修取出机械飞锤内配重销并固定危急遮断油门手柄,既取消机械飞锤和危急遮断油门功能,机组目前运行正常。结语判断汽轮机液压系统问题较更杂,应梳理故障现象,严格按系统工作原理逐步排查。但要考虑难易程度,一般仪电专业最容易排查,宜先采取试验措施,例如增设速关油模拟量监控、更换停机电磁阀等措施,可帮助监控分析、快速排除故障点。故障分析尽可能进行量化分析,通过数据、趋势对比能直接发现问题。大型离心机组稳定运行不仅关系到装置长周期稳定生产,更关系到运行安全。汽轮机液压控制系统安保系统是确保机组安全运行的根本,严格检查检修尤为重要,应制定严格检修标准,做好机组EH系统相关调试工作,从而保证石化生产的安全稳定运行。