改善水泥净浆流动度的措施.docx

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1、改善水泥净浆流动度的措施(精品)摘要:分析r影响P042.5水泥净浆流动度的主要原因,提出了改善P*042.5水泥净浆流动度的措施。通过添加3%煤肝石用于生料配料,对水泥配料用原材料及控制指标进行调整,1:1搭配使用改性磷酸石仔与脱硫石誉,优化调整开路磨粉磨工艺,改进选粉机下料方式,降低出磨水泥比表面积及温度,完善水泥出入库管理等措施,水泥净浆流动度得到明显改善,满足了商品混凝土的施工使用要求。关键词:水泥净浆流动度:生料配料:水泥配料1概述我公司有两条5000td水泥熟料生产线,配套4台HRM3400生料辑磨,2台l8mX72m预分解窑,带TDF分解炉及TCT2108第三代篦冷机,配套25M

2、W纯低温余热发电机组,配备5套“辑压机(1600mmXl400mm)+V型选粉机(JVX2500)+球磨M(l.2m13m)”水泥开路粉磨系统,当比表面积为(36515)mVkg时,P042.5水泥产量为190tho熨季高温时,P042.5水泥净浆流动度低且波动较大,对出厂水泥质量造成不良影响。影响P-042.5水泥净浆流动度的主要原因包括:出窑熟料急冷效果差、水泥配料方案调整不及时、生产工艺系统调整不当、水泥颗粒级配不合理、水泥出库日常管理存在不足等。为有效改善水泥净浆流动度,我公司采取了以下措施,并取得了预期效果。2改进措施2.1 分析熟料岩相,调整生料配料方案2.1.1 熟料岩相实验及分

3、析(1)取熟料瞬时样,样品重量6.Okg左右(以足够做小磨试验为准)。保存取样前、取样时、取样后的中央控制室操作画面。若11:00取样,则分别保存9:00、10:00、11:00,12:00.13:00时,窑头、窑尾、废气处理的操作画面。(2)留存做岩相分析的熟料样。从样品中选取3个大熟料颗粒,不用破碎;另取熟料样进行破碎,筛分出47mm的熟料颗粒,称重200300g作为岩相分析的样品备用,记录取样口期、时间、取样人等;对熟料样进行化学分析、小磨试验、物理分析,包括3d、28d强度分析等:提供入窑生料粉及入窑煤粉的细度、水分、化学分析。(3)进行熟料岩相分析。熟料岩相照片见图1,由图1可以看出

4、,A矿有明显裂纹,边棱不光洁,已有部分分解和熔蚀现象,并有B矿和f-CaO的包裹体,说明熟料急冷效果差,影响熟料净浆流动度。2.1.2 添加3%煤砰石用于生料配料由多次试验可知,在生料配料时,用硫含量3%的煤肝石(SO,在0.5%1.0%)替代粘土(无硫、RO高),在不影响硫排放的情况下(W50mgm),提高熟料硫碱比,可有效改善熟料净浆流动度。添加不同比例煤肝石的熟料净浆流动度比较见表1。由表1可知,添加1%煤砰石时,熟料净浆流动度变化不大;添加3%煤肝石时,熟料净浆流动度有所改善,窑尾烟气SCh含量在可控范围内;添加5%煤肝石时,熟料净浆流动度改善明显,但窑尾烟气S02含量较高且波动较大。

5、另检测添加3%煤肝石后的熟料性能可知,熟料需水量、凝结时间及28d抗压强度变化不大,3d抗压强度提高IMPae2.2 针对高温天弋,调整P042.5水泥配料方案2.3 .1调整石灰石及粉煤灰等混合材掺加量在P-042.5水泥烧失量(W5.0%)合格的前提下,尽可能地提高非活性混合材石灰石的掺加量(国标要求8.0%),减少需水量较大的粉煤灰的掺加量。调整后水泥净浆流动度明显改善,不同烧失量时水泥净浆流动度的变化见表2。由表2可以看出,生产P042.5水泥时,在熟料添加比例相同的前提下,根据不同混合材的性能,通过调整混合材掺加量,可改善水泥净浆流动度。2.4 .2搭配使用改性磷酸石哲与脱硫石膏不同

6、工业副产石膏对水泥流动度的影响见表3。由表3可知,生产P042.5水泥时,在熟料添加比例相同的前提下掺加石吉,100%使用脱硫石膏时,水泥凝结时间偏短,净浆流动度差;100$使用改性磷石膏时,水泥净浆流动度改善明显,但凝结时间过长,影响商品混凝土正常施工:脱硫石膏与改性磷石在按照1:1比例搭配使用时,水泥净浆流动度与凝结时间均在正常范围内,可满足客户使用需求。检测调整后的水泥强度,3d抗压强度变化不大,28d抗压强度略有提高。2.5 .3降低出磨水泥比表面积不同细度对水泥流动度的影响见表4。由表4可以看出,在熟料配比相同的前提下,P042.5出磨水泥比表面积由(36515)m7kg降至(355

7、15)m7kg,水泥45口m筛筛余由9%提高至11%80Hm筛筛余由1.0%提高至1.5%,水泥初始净浆流动度由183mm提高至196mm,经时净浆流动度由206mm提高至218mm。检测调整后的水泥强度,3d和28d抗压强度变化不大。适当降低P042.5水泥比表面积,提高出磨水泥细度,可改善水泥净浆流动度。使用早强型助磨剂,可弥补因细度变粗后,水泥的早期强度损失2.3 优化调整磨机工艺2.3.1 3.1调整入辑压机物料综合水分将干粉煤灰改为添加4%的湿粉煤灰(水分约10舟),使入辑压机物料综合水分达到0.6%0.8%,提高辐压机做功效率。2.3.2 调整轻压机喂料装置,确保“过饱和”喂料将转

8、压机喂料装置通过口增至1500InmX330Inm,恢复两侧馈入板,斜插板改成开度可调电动推杆,减小初始带料瞬间对电机和减速机的冲击。根据辐压机运行情况,随时调整斜插板开度,保证“过饱和”喂料。改造后,出粮压机物料2mm成品颗粒约占72%,其粒度分布见表5。2.3.3 在线堆焊修复磨抠,调整氮气囊压力辐压机辐子离线修复时间长、效率低,采取在线堆焊修复辐面,可保证物料挤压效果。将氮气囊压力调整为实际运行压力的60%,定期检查、清洗加压阀、卸压阀,可维护现场环境,减少扬尘等对液压系统的影响。2.3.4 调整缓冲仓分料装置,实现中心位置入料将缓冲仓内分料装置由“圆锥形”改为“平面圆盘形”,入缓冲仓下

9、料溜子加长1m。加长后,下料溜子到分料盘的距离缩短为05m,可实现中心位置入料,使配料站新料与V型选粉机回料充分混合,最大程度缓解仓内物料离析。2.3.5 改进选粉机下料方式,提高选粉效果将V型选粉机下料溜子改为四通道下料方式,保证物料在V型选粉机内部形成均匀料幕,提高选粉效果,预粉磨系统成品物料比表面积可提高至190m7kg以上。2.3.6 袋除尘器收尘灰直接入磨辐压机系统袋除生器收尘灰比表面积3OOm7kg,具备直接入磨条件,因此,选择将收尘灰不经选粉机而直接进入磨头,既保证了选粉机两侧喂料均匀,减小了电流波动,又提高了入库水泥质量的稳定性。2.3.7 定期清灰.加强密封定期清理旋风筒进风

10、口积灰,确保下料口翻板阀密封完好,避免窜风和“二次扬尘”,影响气固分离效果。2.3.8 调整磨机工艺,更换防堵隔仓板和出磨篦板采用振动筛严格筛检磨内研磨体,淘汰不合格研磨体:更换防堵塞隔仓板和出磨篦板,保证磨内篦缝畅通,达到“料走篦缝,风走通风口”。检修后,磨内风速提高,出磨水泥温度降低,磨内工艺调整前后对比见表6。由表6可以看出,磨机工艺系统调整后,磨内风速提高0.23ms,出磨水泥温度降低6,出磨水泥3Um颗粒占比降低3.战,调整效果显著。2.4 完善水泥出入库日常管理(1)对两条生产线熟料库库底所有下料点执行器进行检修,确保各下料点能够由中控室控制,H动放料,库底熟料可以实现多点搭配放料

11、。(2)入水泥磨熟料温度120C时,需搭配备用熟料库陈料使用,以降低入磨熟料温度。(3)优化中控室操作,减少止料次数,故障摇磨IOmin作停机处理,提高比表面积合格率。(4)恢熨V型选粉机冷风口及磨头选粉机三次风口执行器,补充冷风,降低预粉磨系统温度。(5)水泥库安装机械倒库设施,对出库水泥进行二次均化的同时,有效降低出厂水泥温度。(6)水泥库内温度高,遇夏季阴雨天时,库内易出现“结露”现象,需定期开启库顶收尘风机除湿。(7)适当延长水泥周转时间,降低出厂温度。3结语(1)通过调整生料配料方案,添加3%煤肝石用于生料配料,不仅可以改善熟料净浆流动度,且窑尾SO?含量也在可控范围内,生料配料方案调整后,熟料性能保持稳定。(2)对P042.5水泥配料用原料及控制指标进行调整,包括调整混合材掺加量、细度、缓凝材料的使用量等,在不影响出磨水泥各项性能的基础上,可有效改善水泥净浆流动度。(3)根据带根压机预粉磨系统开路磨出磨水泥温度高的特点,对磨机工艺系统进行调整,优化工艺运行状态,降低出磨水泥温度,改善水泥净浆流动度。(4)通过采取降低入磨熟料温度、优化中控操作、增加机械倒库设施降温均化、开启库顶收尘风机除湿等措施,完善水泥出入库管理,可保证出厂水泥净浆流动度符合混凝土的施工要求。

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