脱硝氨逃逸的原因、危害、解决措施.docx

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1、脱硝氨逃逸的原因、危害、解决措施目录1,脱硝奴逃逸的原因12 .熨逃逸的危害23 .瓮逃逸的蟀决措族21.脱硝氨逃逸的原因妖逃逸是影响SCR系统运行的一项选要参数,实际生产过程中通常是多于理论量的氨到达反应器,反应后在烟气下游多余的氨称为氨逃逸,氨逃逸是通过单位体积内获含出来表示的.为了达到环保要求,往往需要一定过量的红,所以也对应着会有一个合适的氨逃逸值,该值设计为不大于5ppM,但是往往实际运行中偏大,主要有以卜.因素:(1)每只宏喷枪喷翅流量分布不均,烟气中存在斌水局部分布不均,烟气流速不均匀,各喷枪出口的喷氨量差异较大,浓度高的地方氮逃逸相时高一些。(2)烟气温度,反应温度过低,NOX

2、与氨的反应速率降低,会造成NM的大被逃逸,但是,反应温度过高,熨又会额外生成N0.如果温度过高过低达不到反应效果,势必增加氨逃逸。(3)催化剂堵塞,脱硝效率下降,为了保持环保参数不超标,会喷更多的氨,这将引起恶性循环,催化剂同部堵塞、性能老化,导致催化剂各处傕化效率不同,为了控制出口参数,只能增加喷氨量,从而导致局部氨逃逸升高。(4)雾化风量偏小,喷抢雾化不好,氨水与烟气不能充分混合,将产生大量的氨逃逸.(5)宏水浓度,宏水浓度配置,浓度低无法受控,凭着感觉配置,就目前锅炉而言,基本上氨水浓度高,氨水调同开度过小,雾化不好易自关,导致氨逃逸高,操作难度大。(6)燃烧波动时,SNCR入口烟气中的

3、NoX浓度大幅波动,往往会加大喷纸量,机械地实现“达标排放”,过量的羽水,可导致氨逃逸增加I,直接危及炉后设备和系统安全运行.2.氨逃逸的危害脱除NoX的控制技术中,不论是选择性催化还原法(SCR)还是选择性非催化还原法(SNCR)在燃煤型发电厂,水泥厂等都得到了越来越多的广泛使用。然而,无论是选择使用SCR法或是SNCR法,掌握好注射到NoX上的氨总量和对注射分布的控制情况是达到小的圆逃逸率和.大的除NOX效率的关键所在。过量的氨注射到整个管道或是管道的部分区域都会导致NH3的逃逸。逃逸的N%将与反应潺后部烟道内工艺流程中产生的硫酸发生反应,形成盐类沉淀在锅炉尾部更远区域,这些沉淀物能够腐蚀

4、和污染空气预热器,从而带来昂贵的维护费用.总结具体危杏如上1、氨逃逸将腐蚀催化剂模块,造成催化剂失活(即失效)和堵塞,大大缩短催化剂寿命:2、逃逸的狐气,会与空气中的S03生成具有腐蚀性和粘结性的疏酸辄钱,使位于脱销下游的空预罂蓄热原件堵塞与腐蚀:3、过员的逃逸亚会被飞灰吸收,导致加气块(灰破)无法销售;4,此外,逃逸掉的诋气造成资金的浪费,环境污染:3.氨逃逸的解决措施(1)对于喷弧流fit分布不均造成的氨逃逸偏差,可以通过调整氨水喷枪前的球阀控制,在平时操作中尽可能使旋转喷枪枪头朝卜.,增加反应时间,每只枪喷氨分布均匀(其操作看压力降),NH3与NO充分反应,降低NH3/N0摩尔比,从而降

5、低经逃逸,达到脱硝效率与运行费用的平衡“氨逃逸浓度增加还与经水喷枪喷嘴密切相关,当H水喷枪喷嘴堵塞时将加剧逃逸妖的产生,应在锅炉运行过程中检查氨水喷抢,及时疏通或更换,确保氨水喷怆正常投运。(2)烟气温度决定着SNCR和SCR的反应效果,进而影响氨逃逸的大小。烟气温度变化幅度大,在低负荷时,烟温下降,局部烟温太低,会引起催化剂活性卜.降,从而引起氨逃逸升高,木脱硝所选用的催化剂在315380C范围为最佳,所以要根据锅炉负荷和燃烧情况在满足的条件下维持烟气温度在最佳范围内。煤粉专烧时,SCR反应器温度达到345C左右,能很好满足氧化物与纭水反应条件,SCR反应器反应效率提高,SCR反应器出口氮氧

6、化物及氨逃逸浓度偏低,缸氧化物浓度平均达到60mgm3,纵逃逸浓度平均达到28ppM:燥气混烧时,SCR反应器温度只有300C左右,此时通过锅炉配风调节提高锅炉火焰中心位理或通过增加上忆燃气枪燃气量提高SCR反应播温度的方法,降低SCR反应器出口赳氧化物及第逃逸浓度。(3)催化剂存在着使用寿命,一旦使用时间过长老化,催化效果就会变差,脱硝反应也会变差,为保证环保介格的情况下大鬓喷氨就会造成氨逃逸增加,所以当催化剂老化时要及时在停炉大小修时进行更换,保证史逃逸合格的同时,也能更好做好环保。(4)燃煤锅炉,脱硝反应区处在高灰尘区,会在反应区积盛灰尘,积灰将会使反应变差,H逃逸增加。锅炉运行过程中S

7、CR反应器每周至少吹灰一次,清除SCR反应器枳灰提高SCR反应器效率,降低氮逃逸浓度。(5)雾化风对于脱硝反应明显,也直接决定若氨逃逸,而氨水能否充分的雾化与风量成正比关系,为提高风枪雾化效果,需提高压缩空气压力在35OkPa以上。(6)当锅炉燃烧扰动时要及时根据脱硝反应器入口的NOX含员对氨水进行谢整分配,防止经逃逸过大或两侧偏差大,甚至因为调整不到位带来的环保超标问题,锅炉负荷变化会导致锅炉烟气量、烟气温度及SCR入口浓度变化。当锅炉负荷降低时,烟气量减少,烟气中靓氧化物含量降低使得SCR反应器内流速降低,烟气在催化剂上停留时间增加,提高/脱硝效率,从而降低了氨逃逸浓度。(7)其他影响因素

8、及防范锅炉烟气在SCR反应器停留时间为0.102s,为使锅炉烟气中残留鸵水与烟气中的氮氧化物在催化剂作用下有足够反应时间,降低副炉SCR反应器出口显氧化物、氨逃逸浓度,通常选择降低锅炉炉腺负压的方式进行,锅炉运行过程中锅炉炉膛负压控制在3050Pa之间,锅炉燃烧稳定,在SCR反应器出口氮氧化物达标排放前提下、城逃逸浓度能有效控制,当城逃逸过大不好好控制的话会生成的硫酸氢铁,不仅会造成催化剂层的失效和空预潺堵塞,更会造成更大的严重问题,腐蚀设翁降低寿命。总之,合理控制锅炉SCR出口疑逃逸浓度能有效硕防锅炉空预器堵塞及减轻氨水对卜游设备的腐蚀,SCR脱硝装置在运行过程中应对氨逃逸应予以高度重:视,鉴于此,有必要加强SNCR、SCR运行阶段科学调控,将SCR装置的领逃逸率控制到3ppM左右,甚至以卜.,减轻氨逃逸后硫酸筱或硫酸氢铁生.成对炉后设备的影响“

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