大修后凝泵入口滤网堵交替清理8次很多电厂都发生过学习一下!.docx

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1、今天学习这个凝结水泵入口滤网堵塞情况,很多电厂的都发生过,需要引起重视。这里面一方面是预防发生类似事件,影响机组启动;另一方面在线清理凝泵滤网时,若入口门不严则可能会导致运行泵汽蚀,详情推荐笔记链接:。一、检修情况内蒙古某电厂#1机组A级检修于2019年2月16日开工,检修承包单位是河北某公司,监理单位是安徽某公司。本次检修中汽机专业共更换小管11根,处理焊口不合格9根,更换阀门15台,焊口共计226道,均采用氢瓠焊焊接方式。二、事件经过2019年04月110,#1机组A修后进行锅炉点火、汽轮机冲转试验。22时30分,主机IB凝泵工频运行、IA凝泵工频备用,IB凝泵出口压力3.9MPa、流量6

2、461711、18凝泵进口滤网差压4.()1,#1炉冷态清洗结束,开始将锅炉启动疏水回收至排汽装置(109th);04月12日00时23分,锅炉给水调整至至470th(全部回收至排汽装置),IB凝泵出口压力3.7MPa、流量86Ot/h、滤网差压4.6kPa;00时27分,锅炉点火成功;00时42分,IB凝泵出口压力3.7MPa、流量834th,滤网差压从4.7kPa开始快速升高;00时46分,IB凝泵滤网差压高至35.8kPa,泵出口压力从3.7MPa开始快速降低;OO时47分15秒,IB凝泵出口压力低于2.OMPa(滤网差压33.5kPa),IA凝泵联启后出口阀联开故障(I/O故障),手动

3、停运IA凝泵,并立即安排人员准备就地开启阀门。OO时48分,第2次启动IA凝泵,就地开启泵出口阀过程中发现泵体有异音,随即停运;OO时49分,第3次启动IA凝泵,IA泵出口压力3.8MPa、滤网差压-O.2kPa;随后停运IB凝泵(滤网差压35.2kPa);OO时52分44秒,IA凝泵差压快速升至32.7kPa、泵出口压力开始快速下降;OO时53分,锅炉手动MFT;OO时54分,小机打闸停运;OO时55分44秒,变频启动IB凝泵、停运IA凝泵,通过降低流量来维持凝水压力,向盘车中的汽泵提供密封水;Ol时36分30秒,停运IB凝泵;办理紧急抢修单对凝泵进口滤网进行清理,发现大量异物将滤网堵死,排

4、汽装置内部检查发现有大量疑似纸浆类的物质,随后立即组织人员对排汽装置、排汽装置入口、除氧器、汽泵前置泵进口滤网进行了清理;04月13日21时11分,投运主机真空系统3个小时,利用负压将系统内残存的杂物抽吸至排汽装置(抽真空完毕后经检查排汽装置及凝泵进口滤网等均无杂物);04月14日05时22分,清理工作结束,主机凝水系统启动后通过再循环进行大流量冲洗,凝泵滤网差压无明显升高;12时OO分,锅炉再次点火后,凝泵滤网差压开始缓慢升高;12时30分,IA凝泵滤网差压由10.3kPa快速升高至35.4kPa,IB凝泵联启后停运IA凝泵,清理IA凝泵滤网;12时46分,IB凝泵滤网差压高至39.3kPa

5、,凝水压力快速降低,停运IB凝泵;再次进行了排汽装置、除氧器、汽泵进口滤网、汽泵前置泵进口滤网检查清理;其中排汽装置内纸浆类异物仍有较多、除氧器及汽泵滤网处仅有少量;04月15日,系统清理完毕,#1机凝水系统启动后,再次出现凝泵滤网差压升高,停运系统,检查排汽装置内纸浆类异物仅有少量,清理完毕后,启动系统,之后根据滤网差压对凝水流量及给水流量进行大范围调整,交替进行1A、IB凝泵进口滤网清理(共8次),直到滤网差压未再升高为止。三、主要原因分析1.直接原因经事后调查,检修单位进场时备有可溶纸(美国aquasol公司生产),后因数量不足在附近市场又采购了部分非品牌的可溶纸,后采购的可溶纸质量不合

6、格,导致可溶纸纸浆遗留在系统中,最终堵塞凝结水滤网。2.管理原因检修工艺把关不严,隐蔽验收不到位,未对管道焊接过程中使用的可溶纸进行全面检查。四、暴露的问题1.专业人员仅对检修单位进场时携带的可溶纸进行了验证,未对后采购的可溶纸进行质量把关,暴露出检修的过程管控存在漏洞。五、对策措施1 .后续机组检修过程中严格控制管道焊接工艺,可溶纸使用前必须现场进行溶解试验合格后方可使用。2 .严格执行三级验收和隐蔽验收制度,管道对口前进行检查确认,避免发生使用不合格可溶纸的问题。六、事件的性质认定及责任归属事件性质:根据内蒙古某电厂事件控制管理标准第5.2.3条之规定,确定本次事件性质为设备二类障碍。责任

7、归属:设备管理部。七、事件处理1.按照内蒙古某电厂安健环绩效考核管理标准第5.4.17条之规定,扣罚设备管理部绩效奖6000元。(1)设备管理部汽机专业设备专责人耿某某,检修管理不到位,负检修管理主要责任,扣罚绩效奖2000元;(2)设备管理部汽机专业点检长王某,检修管理不到位,负专业管理主要责任,扣罚绩效奖2000元;(3)设备管理部汽机专业主管王某某,对本专业技术管理不到位,负专业管理主要责任,扣罚绩效奖2000元。2.按照项目检修合同第二章第五条之约定,扣罚河北某公司合同款25万元。八、附件附图1:#1机主机凝泵滤网第1次堵塞前后曲线附图2:#1机主机凝泵滤网第2次堵塞前后曲线附图3:检

8、修单位进场时携带的可溶纸附表:内蒙古某电厂#1机组A修期间小管焊接清单序号位置,设计规格设计村展实际规格实际材质更换原因灯口数量一、2018年7月检测不合格未更换部分1.左倒高溺阀的疏水割1(拒悯后至高压疏水母匐,73.02X9.52(2”-SCH160)pA335P9K767X13.2.,12CrIIovG,材质不合格m2左俏再热主汽阀进气管道留封环漏汽,33.4X3.38(-STD)PA335P91343IXrlIoVG.材后不合格3右倒再热主汽阀进气管道客封外漏汽33.4X3.38(1*,-STD),335P9b34412CrlIoVG材后不合格职4汽期监管道疏水母管及疏水支管(气动阀前

9、郃分)343,5pA335P9P324.Ii20GIXrlIoVG-材质不合格26/5浅膜&R气管好管道(球贩至低压疏水母管制分)-73X952IXrlIoVG.73X3.7)73X612CrilcMh20C,壁尊不合格,部分科后不合格.31三二、2019年3月检测不合格并更操部分打中压主汽阀前疏水e阀后部分).73.02X9.52(2”-SCH160).A335P9P73.029.52(M-SCH160),12CrlIOVG.材质不合格25“2。2中压主汽阀前疏水(岂动画启部分)73.029.52(2”-SCH160)PA335P9P73.029.52(W-SCH160)12CrlMoVG材

10、质不合格.外3。#1中压主停嬲前疏水(泡点后)73029.52(2”-SCH160)。A335P9373.029.52(2-SCH160)。12CrllOVG-材质不合格5。短腰中压主汽谡阀前疏水(色动画靛分)73,029.52(2”-SCH160)A335P9P73.029.52(2,SCH160)Q12CrlIOVG*材质不合格2“5中压主汽阀后疏水(岂动阀后融:)73.029.52(2-SCH160),A335P91,73.029.52(2w-SCH160)。12CrlloVG.材质不合格,29,6。梯喇管道疏水母管及疏水支管(式动堰后勤分)o609p12CrUhvG575.5Q12Cr

11、lIoVG;2加壁厚不合格,郃分材质不合格。2力7,高压飘排气段U型密封环漏气管道接头.4837A335P9P48X3.7“335P9焊不合格,3左侧中压主汽口狂遍汽.48X34A335P9348X34A335P9P焊口不合格29“冷再疏水。89X12CrlI0V.894.12CrlI0V.焊不合格,5。10.冷再至小机供送酒悯前疏水38X3“12CrilOV,38X%12CrlI0V.焊口不合格,PIP机侧#1中压主汽阀前疏水60X5.3A335P9160X5.5。A335P9P焊口不合格.12”机侧#2中压主汽阀前疏水,605.5“A335P9160X5.5。A335P93库口不合格,小机

12、侧中压主汽阀后疏水。484A335P91.484A335P9P焊口不合格.Io三、2019年3月更换阀门部分.P高压缸疏水手动阀更换一487*A335P9P48X74A335P9P阀体缺陷Q2。2-主普汽母管疏水手动砌、气动阀更换7618。A335P92*76X18,A335P92,阀门内部如%主蒸汽左侧支管管茄水手动阀、气动阀更摭7618“A335P92,、7618“A335P92。阀门内部如如左侧主汽阀前疏水手动同、气动阀更换,7618*A335P927618A335P921阀门内漏g6主蒸汽右侧支管管疏水手动阀、气动阀更换。76X18,A335P927618pA335P92,阀门内漏.短6*5右侧主汽阀前疏水手动阀、气动阀更换.7618pA335P927618“A335P92p阀门内漏.短7。右侧高调阀前送水.气动阀更换,76.713.2。A335P91a76.713.2。A335P9K阀门内漏,加%左侧再热蒸汽支管疏水气动阀更换60.3X6A335P92-60.3X6。A335P92.阀门内漏,2。9。右侧再热蒸汽支管疏水气动阀更换。60.36A335P9260.3X6。A335P92。阀门内漏2“加气阚后破水气动阀更换73.029.52(2”-SCH160A335P91o73.029.52(2-SCH160)*A335P9K阀门内漏2“P合计。QQ22-

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