《三峡新能源四子王旗幸福风电场工程安全评估整改报告.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《三峡新能源四子王旗幸福风电场工程安全评估整改报告.docx(35页珍藏版)》请在优知文库上搜索。
1、三峡新能源四子某风电总承包公司幸福风电场一期400MW工程涉设备安全评估整改报告三峡新能源四子某风电总承包公司成立于2010年8月6日,位于某某自治区某某市四子某旗乌兰花镇,注册资本金7亿元,是中国三峡新能源总承包公司的全资子公司,归口中国三峡新能源公司某某分公司进行管理。三峡新能源四子某风电总承包公司投资建设的三峡新能源四子某幸福风电场一期400MW工程项目,位于某某市四子某旗东北方向,距离乌兰花镇约90km,有效占地范围为IOoknI2o工程总装机容量40OM肌其中单机容量3MW的风机4台、单机容量L5MW的风机259台。风机所发电量经箱变升压后通过24回35KV集电线路汇集到22OkV升
2、压站,再经过两台容量200MVA的主变升压后由50OkV送出线路送至察右中旗50OKV变电站进入蒙西电。截止2015年12月20日全场已安全运行362天,各项技术指标达到设计标准,符合电的运行要求。这些成果的取得与各位领导和专家的鼎力协助密不可分,感谢各位对我们三峡风电建设工作给予的大力支持。202*年12月初针对各复审专家提出问题,我们对整个风电场的的问题又进行了一遍梳理,现将整改情况汇报如下:要求整改问题共计36项,已按要求整改完成22项,还有14项正在整改,其中L2.10项、L3.10项、L4.3项、L5.4项、L5.5项、2.L4项、2.5.8项待升压站停电后及时处理;L2.11项、L
3、3.2项、L4.1项、2.L11项、2.1.12项、2.4.4项、2.4.5项需要收集资料及进一步完善规程规范的项目正在进行整改;安评总结:我公司结合本次安评活动这一契机,在听取专家组现场指导工作后,运行部牵头组织学习并贯彻执行防止电力生产重大事故的二十五项重点要求和国家电公司十八项电重大反事故措施,并对照检查出的问题项目逐条进行整改。进一步补充完善三峡新能源四子某风电总承包公司安全生产管理规定等安全管理制度;还重新修订生产设备的运行、检修等规程10余种。使安全管理工作逐步形成制度化、规范化、科学化。安全工作重在预防,我们制定了反措实施细则以消除引发事故的隐患。在专家检查组的技术帮助下我风场整
4、改工作取得了明显的成效,安全生产基础得以稳固,这同时又为后续工程的生产和运行提供了宝贵的经验,在此表示深深感谢!三峡新能源四子某风电总承包公司2015年12月20日1.1 电气一次设备及系统1.1.1 风力发电机组与风电场安全评估项目查评情况及整改结果项目序号评价内容查评情况整改结果整改责任人附件完成时间1.1.2风电场应建立风电预测预报体系;风电场应按有关要求配置功率预测系统,并按时投运。系统具有072h短期风电功率预测以及15min4h超短期风电功率预测功能;风电场应每天按照电力系统调度机构规定上报风电场发电功率预测曲线风电场按国家能源局关于印发风电场功率预测预报管理暂行办法的通知(国能新
5、能(202*)177号)有关要求,购置了功率预测系统问题:风电场风功率预测系统没有投入运行已投用梁瑞锋附图1202*.12.11.1.3风力发电机组塔架应具有足够的强度,承受作用在风轮、机舱和塔架上的静载荷和动载荷,满足风力发电机组的设计寿命;风力发电机组塔架固有频率的设计应避开风轮旋转频率及叶片固有频率问题:风电场没有关于风力发电机组塔架强度、静载荷和动载荷计算资料,及风力发电机组塔架固有频率应避开风轮旋转频率及叶片固有频率的资料已收集某德胜附件71.1.2 主变压器(含电抗器、消弧电圈)安全评估项目查评情况及整改结果项目序号评价内容查评情况整改结果整改责任人附件完成时间1.2.1升压站主变
6、压器油中溶解气体色谱分析应按规定周期进行测试,其数据和产气率结果不应超过注意值;66kV及以上变压器油中含水量、500kV变压器油中含气量应符合要求查阅交接试验报告,220kV升压站1号、2号变压器新油全分析试验合格,其中,1号变压器新油色谱分析报告结果为H2:0PPM;乙焕:0;总:0.8PPM,新油微水试验值为24.5mgL,油击穿电压值为8L3kV0试验合格,2号变压器局放后色谱试验结果为H2:0PPM;乙焕:0;总烽0.7PPM,新油微水试验值为4.1mgL,油击穿电压值为645kV,试验合格问题:查阅交接试验报告,没有1、2号主变局放试验后、投运后(10天、30天)的色谱分析报告。没
7、有主变投运后定期(36个月)油色谱试验报告(缺2次)已找到1#、2#主变投用后(1天、30天,4个月)油样色谱报告。投用一年后油样已送检梁瑞锋图212月1日1.2.6变压器净油器应正常投入,吸湿器维护情况应良好、呼吸器运行维护良好现场检查,1、2主变器吸湿器运行正常问题:3号补偿装置降压变渗油,6号补偿装置降压变呼吸器缺油3号降压变渗油已处理,6号呼吸器缺油已补梁瑞锋图312月3日1.2.7变压器高、低压套管接头不应有发热现象问题:查阅运行记录及红外测温记录,1、2主变红外测温记录不规范,没有记录当时的环境温度、负荷数据整改后的测温记录均按要求填写梁瑞锋图412月5日1.2.9变压器的铁芯不应
8、存在多点接地现象问题:查阅运行记录没有进行1、2号变压器定期铁芯接地电流的测试已进行接地电流测试,运行期间会每季度测试一次梁瑞锋1#、2#变压器铁芯接地电流值分别为4mA、5mA12月6日项目序号评价内容查评情况整改结果整改责任人附件完成时间1.2.10涉变压器分接开关接触良好;有载开关及操作机构无缺陷:有载开关及操作机械按规定进行检修查阅交接试验报告,交接时进行了主变有载分接开关交接试验,现场1、2号主变有载分接开关交接试验报告过渡时间、过渡电阻试验数据完整问题:切换开关过渡录波图不全面停电时整改梁瑞锋1.2.11变压器交接、厂试验报告及有关图纸应规范、齐全、完整查阅档案,变压器交接、出厂试
9、验报告及有关图纸规范问题:1、2号主变压器中性点放电间隙不够250mm,没有进行6台补偿装置降压变的交接试验放电间隙停电时整改,6台降压变投用前已做交接试验,报告近期寄来某小波1.1.3 高压配电装置安全评估项目查评情况及整改结果项目序号评价内容查评情况整改结果整改责任人附件完成时间1.3.2断路器应进行SF6水分含量测定、SF6气路系统检漏及SF6压力表检验等查阅交接试验报告,3台SF6断路器交接时进行了SF6气体水分含量测定、SF6气路系统检漏、试验合格,开关特性试验。其1号主变出线SF6断路器特性试验数据为合闸时间:A:59.2ms;B:60.3ms;C:59.9ms;分闸时间:A:23
10、,7ms:B:23.8ms;C:25.2ms;合闸不同期为:1.1ms;断路器SF6压力表交接时进行了检验,校验合格问题:本试验报告与达茂旗京能升压站试验数据相同,请核对测试原始数据已找到,近期电科院重新出报告某小波项目序号评价内容查评情况整改结果整改责任人附件完成时间1.3.9电缆头(接头)应完好、清洁,无溢胶、放电和发热等现象查阅红外测温记录,电缆头(接头)完好、清洁,无溢胶、放电等现象问题:没有进行电缆头红外测温整改后的测温记录均按要求填写梁瑞锋图512月5日1.3.10凡穿越墙壁、楼板和电缆沟而进入控制室、电缆夹层、控制柜及仪表盘、保护盘等处的电缆孔、洞、竖井必须用防火堵料严密封堵:靠
11、近充油设备的电缆沟,应设有防火延燃措施,盖板应封堵穿越墙壁、楼板和电缆沟进入控制室、电缆夹层、控制柜及仪表盘、保护盘等处的电缆孔、洞、竖井已用防火堵料进行了严密封堵;靠近充油设备的电缆沟,有防火延燃措施,沟盖板已进行了封堵问题:风机箱变低低压侧、35kV配电室电缆隧道电缆防火封堵不规范,封堵不严己联系施工单位,等停电时整改梁瑞锋1.3.15风电场、变电站各类设备的引线接头和隔离开关等连接部位应无过热现象问题,查阅升压站运行记录,升压站红外测温记录不规范,没有负荷、环境温度数据整改后的测温记录均按要求填写梁瑞锋图612月5日1.1.4 过电压保护和接地安全评估项目查评情况及整改结果项目序号评价内
12、容查评情况整改结果整改责任人附件完成时间1.4.1变电站防直击雷保护范围应满足被保护设备、设施和架构、建筑物安全运行要求查阅设备档案,220kV变电站内防直击雷保护范围满足被保护设备、设施和架构、建筑物安全运行要求,站内共装设3组避雷针问题:数据与试验报告与达茂旗京能升压站试验数据相同,应核对测试原始数据已找到,近期电科院重新出报告某小波1.4.3变电站IIOkV22OkV变压器现场检查,中性点避雷器交接试验合格停电时整改梁瑞锋项目序号评价内容查评情况整改结果整改责任人附件完成时间中性点过电压保护应完善、可靠问题,变压器中性点放电间隙目测距离不够250mm1.1.5 涉设备的外绝缘安全评估项目
13、查评情况及整改结果项目序号评价内容查评情况整改结果整改责任人附件完成时间1.5.4变电站电气设备外绝缘以及场区集电线路绝缘子应按规定周期检测绝缘或检测零值绝缘子问题,查阅交接试验报告,没有进行线路绝缘子零值检测试验停电时整改梁瑞锋1.5.5开展防污闪工作,并制订防污闪工作制度,建立防污闪工作台帐风电场根据现场实际情况对220kV瓷瓶进行了定期清扫的工作,建立了防污闪工作台帐问题:升压站内没有悬挂测试样瓶停电时整改梁瑞锋1.2 电气二次设备121继电保护及安全自动装置安全评估项目查评情况及整改结果项目序号评价内容查评情况整改结果整改责任人附件完成时间2.1.3微机继电保护装置的电流、电压和信号触
14、点引入线应采用屏蔽电缆,屏蔽电缆的屏蔽层应在开关场和控制室内两端接地现场检查,微机继电保护装置的电流、电压和信号触点引入线采用了屏蔽电缆问题:部分屏蔽电缆的屏蔽层引出线未接入等电位接地母线已改造某茂林附图7202*.12.12.1.4变电站直接并侧的保护用电压互感器和电流互感器的精度应满足要求;电流互感器(包括中间变流器)应进行规定的误差校核,并合格现场检杳,变电站的保护用电压互感器和电流互感器的精度满足要求问题:部分电流互感器误差校核不符合需停电整改某茂林2.1.6变电站所有继电保护装置只有在检验和整定完毕,并经验收合格后,方具备并试验条件需用一次负荷电流和工作电压进行试验,并确认互感器极性、变比及回路的正确性,以及确认方向、差动、距离等保护装置有关元件及接线的正确性查阅继电保护装置调试报告和现场检测报告,变电站继电保护装置经检验和整定完毕问题:现场没有一次负荷电流检测二次回路中性线试验记录已整改某茂林附件82.1.11风电场继电保护运行规程齐全,内容规范,并符合实际情况问题3继电保护运行规程中保护投入压板不全正在完善运行规程某茂林2.1.12继电保护装置投运时应具备:竣工原理图、安装图、设计说明、电缆清册等现场查阅,继电保护装置安装图、设计说明、电缆清册、设备说明书基本齐全,符合要求问题