(热)电厂汽轮机顶轴供油管开裂泄漏事件通报范本.docx

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1、近期,公司电厂660MW机组在运行中,发生一起汽机顶轴油管漏油事件,为避免该类事件的再发生,强化汽机、金属技术监督管理,现将有关事宜通报如下:一、事件经过年月日,某厂2号机组负荷367MW,运行中发现主机回油管道处有毗油点,主油箱油位下降较快,由-35mm降至-130mm,检查确认泄漏处无法隔离,申请调度停机消缺。经检查发现汽轮机组8瓦顶轴油供油管路与套装油管连接处焊缝热影响区开裂,造成泄漏。详见图1。图1:套装油管与顶轴油供油管连接角焊缝热影响区(HAZ)裂纹二、原因分析1、顶轴油供油管道规格:20x2.5;材质:TP304H,额定压力:16MPa,8号瓦正常顶起油压为13MPa,泄漏时的回

2、油压力为3-4MPa.厂家使用焊材为E30816(AWSA5.5)、ER308H(AWSA5.28),焊口形式为插入式角焊缝,套装油管端部壁厚6.0mm,材质为304类不锈钢,此焊口为汽轮机厂家焊口。2、通过对焊口裂纹形态分析:裂纹呈环状开裂,开裂长度为圆周的1/2,距焊缝边缘5mm,裂纹位于焊缝的热影响区(HAZ)处;且该处为顶轴油供油管与套装油管连接处,属应力集中部位;8瓦顶轴油供油管系没有设计支吊架。3、热影响区又称近缝区,该区域的母材金属受到焊接热过程的作用和影响,在组织和性能上发生了变化,为组织不稳定区,可产生粗晶脆化组织,该区域材料性能远低于母材性能;管子规格为20mm,套装油管2

3、19mm,连接“长细比”大,为应力集中区;供油管道没有设计支吊架,在运行中,产生振动、摆动等,其附加应力作用在应力集中区。初步分析裂纹为:焊接热影响区+应力集中区+管系振动,产生的低周疲劳裂纹。三、处理结果1、将8号瓦顶轴油供油管道泄漏处进行焊接,焊接方法:SMAW,焊条:E308-15,2.5,焊后立即喷水降温,做防火、防爆措施,焊后经PT检验合格。2、将8号瓦顶轴油供油管道和7号瓦顶轴油供油管道外部加装长15Omm套管(附图2),做补强处理。四、防范措施1、检查套装油管与油管连接处角焊缝,采用PT或VT方式,若发现有表面开口型缺陷,应加强运行监督,并做好事故预想;利用停机机会对缺陷进行打磨

4、处理,若打磨后管子剩余壁厚不满足最小取用壁厚,可进行补焊或加强处理。2、重点检查套装油管与管路的焊接结构,尽量避免把焊缝(含HAZ)布置在应力集中区域(危险截面)上。如发现此类结构,判定为不合理焊接结构,应采取结构补强或更改焊接结构措施。3、对采用插入式角焊缝结构,应改为加强接管座形式对焊缝区域进行补强。4、检查管系支吊架,对无支吊架的管系进行加装或补充,对部分振动大的管道加装阻尼套管,减缓振动幅度和频率,保证管道系统振动或摆动在设计允许范围内,避免附加应力在应力集中区域叠加,产生低周疲劳断裂。5、提高对高压油管道的无损探伤检查比例。按照能集团火力发电厂燃煤机组金属监督标准要求:油管道的安装焊

5、缝应确保焊透,安装焊缝应依据DLb821进行100%的射线检测。目前,大部分基建项目未按照此要求进行无损探伤检测,而采用DL869火力发电厂焊接技术规程要求进行,检测比例仅为50%。6、规范油管路焊接工艺油管路(材料多为304不锈钢)焊接方式宜采用氢弧焊或氢弧焊打底+电弧焊填充工艺,焊接过程宜采用小规范焊接参数进行施焊,背部充氨,覆盖湿布或喷水冷却,焊口周围25mm油污清理干净,双面氧气保护,焊缝层间温度控制在200C以下,避免高温聚碳产生晶间裂纹,焊接时应避免焊缝熔池偏小,影响焊接强度,产生渗漏,同时,应做好防火、防爆有关措施。图2:修复后加装套管的顶轴油供油管路月日某电厂1号机顶轴油管泄漏

6、机组停运分析(一)事故经过年月日19时30分30秒,1号机组负荷298.65MW,AGC方式运行。1号机组巡检人员发现2瓦顶轴油管道泄漏,随即汇报当值值长,值长通知设备部、检修维护部及消防队员紧急到场进行处理。20时30分,泄漏量有增大趋势,主油箱油位下降明显,值长向省调汇报,申请减负荷停机,调度批准。22时23分,1号机组打闸,发电机解列。1号机组停运后,检查发现系由北重厂(汽轮机厂家)所供的2瓦顶轴油一支管进轴瓦处球形接头短管有多处裂纹,造成顶轴油泄漏。停运顶轴油泵,隔离并对该接头及短管进行更换。在对顶轴油管泄漏点进行处理的同时,安排对一号机整个顶轴油系统、EH油系统进行隐患排查,特别是对

7、相同位置的其它瓦接头进行了着色检查,未见异常。但检查发现12.6米下夹层中,有三根管子因安装位置过近及顶轴油泵长期运行、管道振动互磨造成减薄超标,壁厚由3mm减薄至最薄不到1mm,随后安排对磨损超标管子进行了更换。同时,对12.6米层地面、6.3米层地面、2瓦周围保温棉进行了清理更换,对2瓦下部润滑油管路、12.6米层下部及6.3米压力信号管路的油渍进行了清理,对热控、电气受油渍污染的电缆进行了检查清理。(二)原因分析直接原因由北京-(汽轮机厂家)所供的2瓦顶轴油球形接头短管材质不合格,运行中出现多处裂纹,造成顶轴油大量泄漏,是造成此次非计划停运的直接原因。2.间接原因技术管理人员在机组安装期

8、间未能严把设备质量验收关,质量监造和监检不到位,日常巡检及停备检修中也未专项安排检查顶轴油管路的安装质量,隐患排查不够彻底,是造成此次非计划停运的间接原因。(三)暴露问题1 .设备管理问题(1)工程管理人员和生产准备人员在基建期不能严把质量验收关口,对油系统的安全风险重视程度不够,认识不深刻,未能及时发现油系统在安装过程中存在的质量问题。(2)对现场设备状况、设备劣化状况分析不到位,设备隐患排查治理台账不清晰,记录痕迹不完善,对机组运行中一些隐性缺陷未能及时查明、策划处理。2 .技术管理问题(1)隐患排查工作不深入、不彻底在事故处理过程中,发现顶轴油管存在碰磨减薄现象。事故发生前已安排了针对汽

9、机油系统的专项检查,但未能发现存在的问题,反映出技术管理人员隐患排查治理工作不到位,不深入。(2)影响机组运行的重大技术问题解决不力进入第一个冬季供热期,一号机组出现2瓦金属温度高问题,造成顶轴油泵长时间陪转。因为怕影响供热质量发生供暖舆情,没有申请停机揭瓦检修,致使该问题长时间不能得到有效解决。反映出主设备设计还存在问题,技术还达不到先进水平,解决问题的能力不足。(四)防范措施1 .针对此次事件,立即开展举一反三的润滑油系统管道材质及质量排查,重点对主机油系统、给水泵组油系统、密封油系统进行隐患排查治理,杜绝类似事件再次发生。(1)立即安排人员对润滑油系统管路进行探伤检查,发现问题及时更换。(I)对现场油系统定期进行全面的隐患排查,包括油系统管道质量劣化趋势,焊缝质量情况及法兰密封垫情况,并制定整改计划。2 .安全生产管理上切实做好设备管理严、细、实的精细化管理,从点检和检修两方面进一步补充完善油系统密封点台账,管道定期检查台账,细化至每节管道、每个接头、法兰、密封垫,细化参数信息和检查更换记录。

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