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1、案例9富氢气流(低分气)进PSA单元优化项目主要完成单位:中国石油化工股份有限公司洛阳分公司主要完成人员:王明东、邓朝阳、崔欣、匡巍巍、郭嘉辉、苗小师、王家富氢气流通常是指气体中氢气浓度较高(通常高于空气中氢气浓度)的气流,常作为还原剂、氢源或燃料气体使用于石油加工、金属加工、电子制造、化学合成等工业用途或能源生产环节,对于提高生产效率、改善产品质量、实现特定的化学转化等方面具有重要意义。一、项目背景氢能作为一种清洁、高效、安全、可持续的新能源,被视为21世纪最具发展潜力的能源。在炼厂重油加工的过程中,氢气通常作为原料参与反应,旨在除去原油中的S、N等杂质,以生产出清洁汽煤柴等产品。然而,实现
2、氢气的经济环保利用却并不容易。在炼化企业中,氢气外购价格较高,且可采购氢气大部分为工业炼焦副产氢(即碳排放系数较高的“灰氢),不符合工业绿色低碳发展的战略方向,因此有必要做好氢气利用优化。诸如蒸汽重整法、部分氧化法等传统工艺虽然能够高效地转化为氢气,但同时也产生了CO等有害气体,且与炼厂重油加工的工艺适配度低;而电解水法需要大量的电能,且需要考虑所使用的是否为绿色电力,使得其面临着高能源成本或高碳排放的两难选择。相较于传统工艺,变压吸附法(PressureSwingAbsorption,简称PSA)能够从富氢气流中回收或提纯氢,具有高效纯度调控、能源效率高、适用范围广、环境影响低等优势,适用于
3、多种不同纯度要求和规模的氢气应用场景。其原理是利用分子筛对不同气体分子“吸附”性能的差异而将气体混合物分开,改变操作条件可生产不同纯度的氢气。中国石油化工股份有限公司洛阳分公司开展低分气进PSA单元优化项目,旨在实现不同纯度富氢气的梯级利用,最大限度回收氢气,减少低分气直接进入干气制氢装置的转化单元、造成多余的燃动消耗。项目建设4万立/时、8万立/时PSA装置两套装置,通过将高氨气纯度的低分气直接改进4万立/时PSA,增加低分气至PSA流程,以及通过改造原料气流程、将8万立/时PSA进料中部分氢气浓度较高组分改出,实现降低转化炉等装置能耗的目的。但分气中殖的为70%,为TXIV, “时开优化P
4、daJlxlNLy图24万立/时PSA装置运行流程示意图二、创新点及相关技术内容创新点1:增加柴油加氢低分气至4万立/时传统的富氧气流进PSA单元的规模需求较大、单次处理需求气体量较多,且将富氧气流进PSA单元前需进行其他处理或准备工序,工艺较为复杂,成本效益水平较低。针对上述问题,项目逐步将2200mVh柴油加氢装置低分气由8万立/时PSA改进4万立/时PSAo柴油加氢低分气直接改进制氢PSA后,转化炉进料量和出口温度提高,其所产生解吸气热值升高,转化炉所消耗的高压瓦斯消耗量降低了718m3h表1改动前后制氢装置转化炉主要参数变化-柴油项目改动前改动后差值转化炉入口流量,m3h1384014
5、000160PSA入口流量,m3h42830450202190转化炉出口温度,C76077010转化炉消耗高压瓦斯流量,m3h1418700-718低分气直接进PSA的氢气回收率为88.27%,与进入转化单元相比有所降低,约1.7%(平均值由35.02%下降至33.32加。但是,在柴油加氢低分气直接改进PSA后,由于高压瓦斯消耗量的减少,制氢装置的产氢单位完全成本降低了1972元/吨(投入成本与产出收益的差值由15534元/吨下降至13582元/吨)。即,新工艺采取了更为直接和经济的改进方式,并取得了一定的成本效益改善。创新点2:优化渣油加氢低分气至4万立/时传统以06万立/时为代表的渣油加氢
6、低分气处理工艺处理能力较小、加氢装置产能较低,难以适应生产规模的扩大,导致资源利用与能源消耗水平恶化,并在一定程度上降低设备运行稳定性,增大生产过程中的安全风险。针对上述问题,项目充分考虑到将渣油加氢低分气06万立/时一次性全部改进4万立/时易造成解吸气量和热值的较大变化,以及其可能对转化炉出口温度造成显著负面影响,故分两步开展系统化改造。具体而言,项目首先将4000m3渣油加氢低分气改进制氢PSA,将剩余2000m3渣油加氢低分气改入制氢PSAo渣油低分气改至制氢PSA后,其产生的解吸气热值较中变气进PSA产生的解吸气热值升高了37420kJkg,转化炉出口温度迅速升高,最高达到794C。(
7、联锁值850C。),在现场逐步关闭小火嘴燃料气手阀开度直至全部关闭,使得转化炉所消耗的高压瓦斯消耗量降到Om3h(较改进前下降840m3h)o表2改动前后制氢装置转化炉主要参数变化-渣油项目改动前改动后差值转化炉入口流量,m3h1425014230-20制氢PSA进料总流量,r3h41740475705830柴油加氢、渣油加氢装置低分气改进制氢PSA后,由于制氢装置高压瓦斯消耗量降低,使得全厂所补液化气量大幅降低,从流程改动前的47.5/天吨降至13.2吨/天(降幅为34.3吨/天)。图3全厂补液化气量波动创新点3:优化8万立/时PSA原料气流程传统8万立/时PSA原料气流程需要对原料气进行一
8、系列的分离、净化、富集等处理后才能得到高纯度的氢气,易面临进料负荷过大、能耗过高等问题。针对上述问题,同时考虑到流程改进后2.4MPa氢气管网的纯度较大等现实问题,项目通过调整8万立/时PSA跨线,将加氢裂化装置低分气和渣油加氢装置低分气的并入点由PSA跨线前移位至PSA跨线后,能够实现直接送重整氧气直接送至2.4MPa氢气管网,优化氢气匹配利用在8万立/时PSA界区,从而优化PSA装置的运行效率和能源利用效率,降低装置的能耗和运行成本。至8万APSA三、经验总结与推广价值富氢气流(低分气)进PSA单元优化项目经过流程优化改造,提升了加热炉进料热值,优化了氢气浓度的使用匹配水平,降低流程改动时对氢气管网、瓦斯管网的影响,保障装置平稳运行,分批进行流程改动。项目效益显著。根据中国石油化工股份有限公司洛阳分公司测算数据,项目实施后有效降低加热炉瓦斯消耗量,合计降低瓦斯消耗量L06th,按照瓦斯价格1513元/t进行计算,能够增加经济效益约119万元/月C参考IEA预测,2030年全球氢气产量有望达11574万吨,但其中仅有1400万吨产量为电解氢,工业副产氢气产量占比巨大。但是,当前国内工业副产氨气的浓度普遍较低、生产效率具备较大的提升空间,因此,推广富氢气流(低分气)进PSA单元优化项目经验具有明显的示范效用,有助于推动工业企业经济与环境效益的显著提升。