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1、江西贵溪发电企业调研报告汇报撰写:梁红汇报刘红卫提交日期:2023年4月30日江西贵溪发电企业调研汇报2023年4月21至23日,新乡豫新发电有限责任企业在董事长翟金梁的带领下,由运行副总工程师刘红卫、生产管理部副主任梁红一行,到江西省贵溪发电有限责任企业进行了调研考察。本次调研考察的重要任务是针对2023年新乡豫新发电企业300MW机组供电煤耗高,在中电投集团企业同类机组名列末位日勺实际状况,根据贵溪发电企业300MW机组重要能耗指标与新乡豫新发电企业300MW机组重要能耗指标进行比较分析,找出差距和局限性,到达持续改善,减少机组供电煤耗时目的。贵溪发电有限责任企业成立于2023年3月19日
2、,是电力体制改革后,中电投集团企业在江西的一种新的能源基地。贵溪发电企业原有的4台125MW机组已于2023年根据国家上大压小政策实行关停。现两台600MW机组于2023年9月开始施工建设,估计2023年5月份投产1台。两台3000MW(#5、6)机组分别于2023年9月、2023年1月投运,截至2023年3月31日,实现持续安全生产1627天。2023年,重要生产指标供电煤耗进入集团企业300MW等级机组前三名,300MW机构成为全国先进可靠性指标单位,#6机组创可靠性管理金牌机组荣誉称号。一、300MW机组重要设备简介:贵溪发电有限责任企业300MW机组锅炉为东方锅炉厂制造日勺DG1025
3、/17.5-II4型亚临界参数、一次中间再热、平衡通风、汽包自然循环、四角切圆燃烧、直吹式制粉系统、单炉膛“n”型露天布置、全钢架构造、固态排渣煤粉炉。锅炉燃用#o轻柴油,燃油装置每炉12套,分别布置在三层二次风喷口中。空预器采用三分仓回转式空气预热器,由东方锅炉厂空预器企业生产。汽轮机是由东方汽轮机有限责任企业制造的N300-16.7/537/537-8型亚临界、中间再热式、高中压合缸、双缸双排汽、单轴、凝汽式汽轮机。该机组配有二台50%汽动给水泵和一台30%电动给水泵,循环水采用闭式冷却水系统,水源补充水采用新江水进行补充。发电机为东方电机股份有限企业设计、制造的QFSN-300-2-20
4、B型三相、二极、隐极式转子同步交流发电机,发电机采用“水氢氢”冷却方式,密封系统采用单流环式油密封。主变压器为西安西电有限责任企业生产日勺SFP10-370000/220型三相双绕组强迫油循环导向风冷无载调压升压变压器。锅炉除尘出灰采用灰、渣分除,满足灰渣综合运用规定。气力除灰系统是采用福建龙净环境保护有限企业制造日勺2BE-L291/2-4型双室四电场的电除尘器,除灰系统按干除灰设计,还设有100%日勺水力除灰系统备用,由灰渣泵输送至灰场贮存。除渣系统采用机械输送方式将渣输送至渣仓。烟气脱硫装置由重庆远达企业设计,采用石灰石/石膏湿法脱硫工艺。脱硫装置运行时,由锅炉引风机排出日勺烟气经轴流式
5、增压风机增压后经GGH所有送入吸取塔内,吸取塔采用逆流液柱式空塔钢制构造,吸取塔内设置两层喷淋层、两级除雾器,以保证烟气在吸取塔内正常反应,经脱硫后脱硫效率可达95.2%以上。二、30OMW机组重要设计参数:供电煤耗设计值317.11克/千瓦时,发电煤耗设计值294.06克/千瓦时,热耗率设计值7876千焦/千瓦时,发电厂用电率设计值5.57%,锅炉效率设计值92.78%,设计煤种为烟煤,热值为24910千焦/公斤(即5957大卡/公斤),挥发份为38.59%,飞灰含碳量值3.2%,炉渣含碳量设计值3.5%,空预器设计值8%;汽机高压缸效率设计值84.92%,中压缸效率设计值92.33%,给水
6、温度设计值272.7,补水率设计值L5%,凝汽器真空设计值95.56Kpa0三、300MW机组重要能耗指标完毕状况:#5机组自2023年9月投产以来,截至2023年12月31日,合计运行30846.15小时,共发电67.6824亿千瓦时;2023年整年,#5机运行7814.15小时,共发电17.3587亿千瓦时,负荷率完毕74.05%,供电煤耗为345克/千瓦时,平均热耗857L7千焦/千瓦时,平均锅炉效率92.01%,厂用电率6.39虬#6机组自2023年1月投产以来,截至2023年12月31日,合计运行28136.62小时,共发电64.02914亿万千瓦时;2023年,#6机运行8462.
7、62小时,共发电18.66918亿万千瓦时,负荷率完毕73.54%,入炉煤低位发热量19302.27千焦/公斤,供电煤耗为334.11克/千瓦时,平均热耗8386.6千焦/千瓦时,平均锅炉效率92.19%,厂用电率5.66虬2007年5月2日6月26日,#5机组A级检修一次,A修持续运行205天,达全优工程。2009年5月25日6月15日进行C级检修一次。C级检修后,在额定300MW工况下,汽轮机平均试验热耗率为8138.15千焦/千瓦时,高、中压缸内效率分别为80.82%、91.66%,修正后平均热耗率为8066.1千焦/千瓦时,平均发电煤耗为307.02克/千瓦时,供电煤耗为325.92克
8、/千瓦时。2008年2月14日至4月1日,#6机组A级检修一次,A修持续运行186天达全优工程。A级检修后,在300MW工况下,汽轮机试验热耗率为8238.1千焦/千瓦时,修正后热耗率为8123.8千焦/千瓦时,高、中压缸内效率分别为80.82%、91.65%,实际发电煤耗为305.96克/千瓦时,供电煤耗322.2克/千瓦时。四、300MW机组减少能耗采用的重要措施:1、节能技术改造方面贵溪发电企业重点围绕节油、节电、节水、脱硫改造四个方面下功夫,坚持做到“勇于创新、科学论证、舍得投入、保证效果”,不停提高设备经济性能。(1)空预器三向密封改造锅炉空预器三向密封改造工程的实行,总投资为85万
9、元,空预器改造后由原漏风系数18%下降到7.2%,则每度电节省L54克煤,每年可节省129万元,同步空预器经改造后,设备运转平稳,无摩擦碰撞现象,设备可靠性得以提高和保证,安全效益明显。(2)电机变频改造2023年,引风机电机变频改造后两台电机在机组满负荷运行时,电流只有改造前的60%左右,而在低负荷运行时,电流更只有改造前的30%左右,约减少厂用电率0.3%。引风机变频改造后节能效果明显。凝泵电机改造后节能效果非常明显,整年可节电247.61万千瓦时。此外,还进行了循泵改高下速、增压风机变频改造等。(3)原煤仓改造每台炉配5台磨煤机,每台磨配一种金属原煤仓,原煤仓壁厚12毫米,上部为8000
10、X7圆柱形,下部为圆锥型煤斗,煤斗内部加衬=IOmm的耐磨浇钢,每块衬板通过四只沉头螺栓与煤斗连接固定。由于贵电企业来煤矿点多、雨季多,煤斗设计下煤阻力大,极易产生煤斗堵煤、搭桥和断煤现象,严重影响锅炉的稳定燃烧和机组安全稳定运行。因此,贵电企业对原煤斗下部部分改为双曲线不锈钢构造,有效减少堵煤断煤故障,极大地提高了制粉系统的可靠性,改造后比23年减少油耗300吨,产生了极大日勺经济、安全效益。(4)锅炉微油点火燃烧器改造2023年5月,#5炉微油点火燃烧器于在C修中进行了改造,更换为浙大天元生产日勺机械雾化构造微油点火燃烧器,改造后节油效果明显。正常冷态升炉耗油从本来45吨降至20吨如下,助
11、燃耗油也大幅下降,节油率到达80%以上。(5)#6炉电除尘自动投退改造#6炉电除尘共16台高压硅整流控制系统,运行方式为人工手动选择电场投退,无法针对负荷状况自适应日勺进行控制,导致电场能耗的绝大部分对除尘不起作用,导致了能耗时挥霍,贵电企业对其进行了改造,对柜内的软硬件改善,使它具有“自动选择运行方式”功能。同步增长锅炉负荷信号(420mA,0330MW)输入IPC控制系统。系统改造后,使电除尘电耗率0.356%下降至0.260%,对比减少0.096%,每年可节省110多万元,经济效益可观,同步,由于#6炉电除尘系统采用了断电振打,延长了设备的使用寿命,减少了设备的维护成本,提高了电除尘系统
12、运行的经济性和可靠性。(6)脱硫改造方面:实行了增设真空皮带脱水系统、高压水冲洗系统、烟气在线单机监测改造项目,从而保证脱硫系统长周期、高效率稳定运行,烟气达标排放。2、优化运行方面:贵溪发电企业把重心放在加强微弱指标的管理上,通过对集团企业定期公布日勺指标数据分析比较,发现自身弱项指标的差距,在剔除地区、历史、设备状况等不可比原因后,重点分析因管理偏差、流程滞后等主观原因。针对弱项指标,组织课题攻关,采用“走出去、请进来”等多种措施,全面协调优化设备运行方式,处理影响设备经济运行日勺技术难题,制定切实可行日勺技术措施,指导运行人员经济操作,保证运行机组综合效益最大化,到达节能降耗目的。(1)
13、运行优化措施精细,执行到位。通过行业对标,贵溪发电企业制定了各项运行优化措施,编制了经济运行手册,制定了机组启动优化、制粉系统优化运行方式、电除尘器优化运行方式、锅炉汽温控制措施、凝结水泵降压运行、循环水泵优化运行方式、最佳厂用电运行方式等35项优化运行方案。其中凝结水泵降压运行方式,通过清除凝泵末级叶轮,实现凝结水降压运行,年减少电耗100万千瓦时;通过自行探索,在凝结水泵实行变频后,获得50%节电效果基础上,优化设定凝结水母管压力,增长10%节电效果。(2)通过机组各项优化试验,为运行优化操作提供精确根据。2023年,通过与江西电科院合作,贵溪发电企业进行了汽轮机滑压优化试验和锅炉变煤种试
14、验,在提高机、炉效率方面获得新日勺经验,为深入减少供电煤耗发明了条件。通过调门优化试验对调门的重叠度进行调整,得出最优运行曲线,300MW至270MW采用定压次序阀控制运行方式,270MW至156MW采用滑压运行方式,156MW如下采用定压控制运行方式。锅炉变煤种试验合计进行19个工况,分别在平常煤种(18MJkg-20MJkg).劣质煤种(15MJkg-17MJkg),很好煤种(21MJkg22MJ/kg)、靠近设计煤种(现阶段煤场存煤最优煤种)五种煤质状况下进行变机组运行方式、变负荷日勺锅炉热效率、机组供电煤耗试验。通过试验得出:当入炉煤的热值低于4000大卡时,锅炉带负荷能力明显下降,并
15、且锅炉热效率下降较多,经济性较差;入炉煤低位发热量低于4300大卡时,会影响锅炉附带负荷能力;当入炉煤热值在4800大卡/公斤左右,五台磨运行只能基本保证锅炉额定出力;燃煤低位发热量到达5016大卡以上时,虽然在较低负荷(210MW)状况下锅炉热效率也能到达92.36%,锅炉平均热效率为92.51%,靠近设计保证值92.7%;当燃煤低位发热量到达5016大卡/公斤以上,可燃基挥发份到达31%左右时,各负荷下锅炉热效率能到达或靠近设计保证值92.78%,锅炉运行经济性良好。根据试验成果,贵溪发电企业对掺煤配烧工作非常重视,煤场寄存及上煤实行动态信息管理,根据来煤热值状况严格进行划分,采用煤场分区
16、寄存、分仓配煤燃烧日勺方式,保证底层燃烧日勺稳定性和锅炉燃烧效率最高。(3)小指标竞赛管理很好,采用煤耗跟踪管理制度有效控制煤耗。贵溪发电企业小指标竞赛分值的权重根据对煤耗影响大小、运行可控程度、调整难度进行分派。为增进节能降耗工作日勺规范化、程序化、科学化和制度化,贵溪发电企业成立煤耗跟踪工作组,制定煤耗跟踪管理制度,明确分工,贯彻责任,各专业专工每天跟踪各项指标排名,跟踪分析,优化运行方式,保证机组最佳工况运行。分机组分仓上煤,每台机组上煤量分开计量,使每台机组日勺供电煤耗能分开计算,便于分析与控制。贵溪发电企业每台炉有5个原煤仓,每个仓日勺有效容积在350吨/小时,至少能保证8小时日勺用煤量,每天日勺入炉煤采样至每天下午16:30分截止,因此,每天上午11:00前,就能将前一日日勺入炉煤热值化验成果出来,12:00前将前一日供电煤耗指