新型有机胺脱硝剂试验可行性分析.docx

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1、新型有机胺脱硝剂试验可行性分析 ,一 刖言在火电、钢铁、陶瓷、水泥等燃煤行业,由于高温高压的燃烧环境,产 生大量的硫氧化物、氮氧化物,是形成酸雨以及雾霾的主要诱因。为此 国家环保部门一再收严排放标准,各地方部门为了减少排放总量,在实 际治理过程中更是收严到国家标准的1/2甚至是l4o环保政策给企业 带来的直接压力就体现在生产成本的增加,而且现有的技术特别是用来 反应的化学药剂已经很难甚至没能力达到越来越严的执行标准。二、产品介绍L 介绍:产品(1)简称脱硝剂,是多种有机胺化合物,表现为 水性浅色透明液体,无刺激性气体挥发。产品的比重随浓度有变化,浓 度(质量分数/固含量)20-30o该产品适用

2、于各种工业窑炉、喷雾塔、 锅炉,在合适的温度点喷入产品,能同时达到脱硫脱硝的效果,特别是 脱硝效果。该产品在生产、储存、运输、使用等场景下均可按照普通化 学品要求对待。2、原理:产品(1),在中高温区(9001000。C)喷入含有氨基的 有机胺溶液,通过化学反应,把NOx反应成N2和H20o另外SO2则 反应生成含硫酸根的无污染化合物,这些是主要的产物。所以新型有机 胺脱硝剂在去除NOx和SO2的过程中,生成产物是无毒无害的。3、优势:(1)有机胺脱硝率高,在无需催化剂辅助下能达到90%以上,有催化 剂辅助能达到95%以上。此催化剂不是SCR技术的催化剂,是我司自 行研发的水性催化剂。效率高带

3、来的结果就是用量少。(2 )有机胺能进行辅助脱硫,范围在IO-15个百分点,个别案例由于 针对性研发,辅助范围突破20% ,因此减轻脱硫系统的工作压力。(3)使用前期的投资低,无需安装大型设备,沿用现有的喷氨装置即 可。(4)由于有机胺产品是相对较稳定的化学药剂,对后端的腐蚀程度很 小,因此使用过程中的维护成本低。(5 )各种场景下的安全性。(6)各种场景下均不产生二次污染,产品稳定无氨逃逸现象,在设备 维护施工时的刺鼻气味微小,不对身体产生伤害。三、现状概述1、脱硝系统:水泥行业所用脱硝都是单一的SNCR系统,在合适温 度点,以氨水作为还原剂进行脱硝,脱硝效率在50%70%之间。由于 水泥行

4、业粉尘大,所以SCR系统在水泥行业目前为止没有成功案例。2、环保要求:前国家标准是320mgm3 ,由于蓝天保卫战的持 续高压,环保部门开始对非电行业的烟气排放进一步的收严。以河南省 郑州市为例,水泥行业氮氧化物的排放要求收严至IOOmg/m3以内, 其它地区也在逐步实行高压,手段就是错峰停产甚至勒令关闭。3、治理现状:水泥窑炉在窑况稳定的情况下,原始氮氧化物在 700-1000mgm 3 ,用氨水进行脱硝,处理后的排放值在 240-400mgm3 #这离国家环保要求的IOOmg/m3以内相差太远。4、氨水弊端:氨水不管在田可场景下都是污染源,现在国内有很多地 方开始禁止使用,特别是氨逃逸带来

5、的二次污染。其次,氨水本质上属 于易燃易爆化学药剂,国内发生过多起因氨水喷量过大导致分解炉爆炸 事件。再者,为了降低排放值,多数水泥企业选择多层大量喷氨,这带 来的后端设备腐蚀相当严重,特别是对布袋的腐蚀尤为突出。四、试验可行性1、脱硝率:有机胺脱硝率在90%以上,按800mgm3原始值计算, 运用有机胺脱硝能将排放值控制在IOOmg/m3以内,达到未来国家的 高压环保要求。2、用量少:由于有机胺的高脱硝率,在同等排放值的情况下,有机胺 的用量相比氨水将大大减少,具有客观的经济效益。3、腐蚀小:有机胺本身的腐蚀性相当小,加上用量少的情况下,对后 端的腐蚀性相比氨水要小的多,无形之中又多了一项经

6、济效益。4、安全性:非易燃易爆化学药剂,产品稳定无挥发,无毒无色无味, 不对员工身体造成伤害。5、保障性:产品组分含氨基,主要成分为尿素,在试验、使用过程中 不对熟料性能发生影响。6、便捷性:产品的试验原则上不需要任何工艺方面的改造,沿用现有 喷氨装置即可,除非温度点过低。另外试验时间相当短,半小时即出结 果,一个小时即能初步验证稳定性。五、案例分析青洲水泥厂3000Td旋窑有机胺试验情况L 原始排放值550mgm3 z喷氨水255Lh时,氮氧化物排放值为 274mgm3 z 如图:2、喷有机胺脱硝时,氮氧化物排放如图所示:3、 4、5、切换回氨水后的排放如图所示: 6、对比分析:排放值(mgm3)55027020015010065氨水量(L/h )0275左右400左右550左右,但很难达到效果不可能不可能 有机胺量(L/h )OIOO左右130左右175左右260左右350左右六、结论综上分析,有机胺在水泥厂试验可行性相当高,首先厂家无需投入试验 成本,其次产品对生产不产生任何不良影响,再者试验相当高效便捷, 最后为了应对以后的环保高压提前进行摸索也是有利无害之事。如果试 验失败,厂家没有任何经济损失,如果试验成功,厂家将获得多项利益, 即能高效的达标又能节省费用,而且不会因为排放不达标而停产或者花 费高额资金投资并没有实际用处的SCR系统及其他的工艺改造。

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