事故案例-节选自《全省化工及危化品事故分析报告(2022年度)》.docx

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1、附件2022年全省化工行业和危化品领域事故情况一、潍坊玉成化工有限公司力3”一般中毒事故2022年1月3 El下午13时30分左右,潍坊玉成化工有限 公司十澳二苯乙烷生产装置发生澳化氢夹带澳素气体泄漏,造成 3人受伤。事故企业基本情况:潍坊玉成化工有限公司成立于 1999年4月,注册地址位于潍坊滨海经济开发区东兴村南1千 米,注册资本为1506万元,法定代表人杨海洲,现有员工273 人,主要生产、销售:澳素、氢澳酸、十澳二苯乙烷等。事故经 过:2022年1月3日12时左右,公司十澳二苯乙烷车间澳化岗 位操作工王某发现车间三楼4#澳化釜温度异常达到8 (正常反 应温度区间为5-7C),于是停止二

2、苯乙烷滴加,等待4#漠化釜 温度降温。12点40分左右,4#漠化釜温度继续上升到18C,同 时发现4#滨化釜搅拌处于停止状态。王某将这一情况报告班长 孙某,孙某到现场查看后将真空阀门开大,真空值-(05MPa,并 组织手动盘车约20分钟,4#澳化釜温度继续升高达到19C,继 续盘车约10分钟后,漠化釜温度下降了 1至18o 13点30 分左右,孙某试探性点动4#澳化反应釜搅拌电机按钮,观察真 空压力表未发生变化后,再次点动搅拌电机约半分钟,此时真空 压力表指示迅速上升,反应釜内压力瞬间上升,将反应釜液封管 道软连接和二苯乙烷滴加管软连接冲开,澳化氢气体夹带澳素气 体溢出,三楼异常处置人员紧急撤

3、离。溢出气体沉降至一楼包装 车间,造成包装车间3名包装工中毒受伤。事故直接原因:4# 漠化釜搅拌异常停止,二苯乙烷持续滴加,澳化釜内物料积聚并 反应放热,导致釜内温度持续升高。异常工况应急处置过程中, 在未采取有效措施将反应釜温度降至正常反应温度的情况下,启 动浪化釜电搅拌,致使浪化釜内积聚物料高温下迅速反应放热, 釜内压力瞬间增大,将与滨化釜连接的管道冲破、断裂,造成浪 化氢夹带澳素气体泄漏。事故暴露的主要问题:事故企业工艺安 全操作规程未按照岗位进行编写,岗位员工分工不清、职责不明, 员工对操作规程的内容不够熟悉,对风险辨识能力不足,应急处 置措施不到位;工艺安全操作规程表达不准确、反应温

4、度控制前 后不一致;对异常情况会导致的后果辨识不足,对异常工况应采 取的应急处置措施分析不全面。企业应急预案针对性不强,应急 演练培训不到位、演练不到位,事故发生后未及时撤离车间内其 他人员。企业未对化工装置全面开展危险分析,并完成安全仪表 系统评估和完善工作。企业生产负责人、分管技术负责人、分管 安全负责人安全生产管理机构负责人以及专职安全管理人员职 责不明确,未建立与之相适用的安全生产责任制和考核标准。二、山东林森实业有限公司“21(F 一般火灾事故2022年2月10日14时40分左右,山东林森实业有限公司 厂区东侧非生产区域废旧仓库失火,过火面积约150平方,造成 1人死亡,直接经济损失

5、178万元。事故企业基本情况:山东林 森实业有限公司,法定代表人杨维杰,主要负责人杨枫,位于德 州(禹城)高新技术产业开发区,注册资金1800万元,现有员 工28人,2003年建设并投产,主要从事甲醛生产、销售(安全 生产许可证编号:(鲁)WH安许证字2020140048号,有效期 至2023年6月19日止),系事故发生车间的出租方。承租方为 马某,其合伙人为岳某,未取得安全生产许可。事故经过:2021 年10月,马某在林森公司内租赁了废旧仓库计划生产化工产品, 从济宁梁山县二手市场购买设备,雇佣技术人员对设备进行了安 装和调试。2022年1月6日左右,车间生产设备打压试漏完毕 开始投料,期间

6、因产生的废水无法处理,生产过程断断续续进行。 2022年2月10日11时左右,马某电话通知后勤负责人高某下 午有检查,让车间里清理污泥的员工,下午暂时撤离车间,关闭 车间大门,处理好水电气。14时30分左右,后勤负责人高某接 到电话说车间内有异味呛人,高某边向车间跑边打电话给李某询 问情况,在李某进入后大约几十秒的时候,高某就看见火光一闪 就发生了爆燃,引起车间着火,高某也被爆炸的气浪推翻摔倒在 车间北门外,及时爬起后逃出。事故发生后,消防救援大队火调 专家对火灾现场进行勘验,提取现场残液化验分析,证实爆炸物 为三乙胺物质。事故直接原因:李某在车间脱水时离岗外出,忘 记关闭脱水罐蒸汽阀门,导致

7、三乙胺挥发并弥漫到整个车间,李 某再进入车间后,启动接收罐出料泵非防爆电机时发生爆燃从而 引发火灾。事故暴露的主要问题:在不具备安全生产条件的情况 下,非法组织生产三乙胺。生产和技术负责人不具备从事化工行 业所需要的学历和技术,对化工行业潜在风险不清楚、不明白。 山东林森实业有限公司将场所出租给不具备安全生产条件和相 应资质的个人使用。属地在落实网格化管理工作中,对辖区企业 安全生产情况掌握不清、打非工作开展不力等。三、中国石油化工股份有限公司齐鲁分公司“4T6”坍塌事 故2022年4月16日5时,中国石油化工股份有限公司齐鲁分 公司炼油厂发生一起坍塌事故,造成1人死亡,直接经济损失 180万

8、元。事故企业基本情况:1.中国石油化工股份有限公司齐 鲁分公司炼油厂(以下简称炼油厂)始建于1966年4月,主要 从事加工胜利油田高硫高酸原油和进口原油,共有65套装置, 分为南、北两个生产区域,原油综合加工能力1300万吨/年,全 厂共有员工1700余人。发生事故的VRDS装置,即渣油加氢装 置,于1992年5月建成投产,1999年10月进行扩能改造,目 前处理能力为150万吨/年,其中反应系统是将油气混合进料加 热至反应器所需温度,在催化剂的作用下对渣油进行加氢处理, 在反应器中,催化剂会逐渐失去活性并结焦,催化剂失去活性后, 装置需要停车卸除旧催化剂,装填新催化剂,本次坍塌事故就是 在反

9、应器R-1330卸剂过程中发生的。2.江苏天鹏石化科技股份 有限公司(以下简称天鹏公司)成立于1999年12月,住所位于 江苏省南京市江宁区天骄路IOO号02栋,注册资本:5480万元, 该公司承揽了炼油厂2022年8台渣油加氢反应器的卸剂施工项 目。3.涟水天子工程技术服务有限公司(以下简称天子公司), 是天鹏公司的全资子公司,成立于2015年12月,住所位于江苏 省涟水县泰山路阳光嘉园小区40幢13室,在天鹏公司承揽的炼 油厂渣油加氢反应器卸剂施工项目中,现场施工人员主要来自天 子公司。事故经过:2022年4月15日19时,张某刚班组进入 R-1330卸剂施工现场,19时40分左右,桑某池

10、首先进入R-1330 作业,此时,反应器内上层催化剂已经清理完毕,中间塔板的通 道板已经拆除,下层催化剂一侧挖出一个小洞,仅容一人蹲姿作 业,23时,桑某池结束卸剂作业。2022年4月16日1时至3时, 张某刚在R-1330反应器内进行卸剂作业,张雪刚结束作业时, 反应器一侧可以容一人勉强站立,另一侧催化剂有一块直径约1 米、厚约60公分的坚硬焦块难以破碎清除。3时30分左右,张 某进入R-1330反应器作业,4时40分左右,因为反应器内的温 度还有些高,张某通过通话器与负责监护的陈某通话,要求取一 些干冰。秦某军和陈某在反应器上部平台拿到编织袋装的干冰准 备输送给张某时,陈某用通话器呼叫张某

11、,张某起初答应一声, 陈某再次呼叫时,张某不再回答。事故调查组调取当时的视频监 控显示,在张某作业区域上方悬空的催化剂焦块(直径约1米, 厚约60公分)于5时整坍塌,砸落在张某身上。事故直接原因: 卸剂施工人员在反应器内进行卸剂作业时,将催化剂焦块下方的 松散催化剂逐渐掏空,焦块失去支撑后失稳坍塌,砸中施工人员 背部,经估算,坍塌的催化剂焦块重约500kg。事故暴露的主要 问题:天鹏公司安全生产责任不落实,天鹏公司编制施工方案 流于形式,安全风险分级管控措施不落实,对卸剂作业中潜在的 坍塌风险未进行辨识分析、未采取针对性措施、未针对性进行安 全培训教育;现场施工作业安全管理不到位,监护监控人员

12、未认 真履行安全检查和监督职责,未能及时发现反应器内作业人员违 章作业和催化剂焦块悬空的事故隐患。炼油厂履行统一协调管理 职责不到位,炼油厂履行对承包单位统一协调管理职责不到位。 风险分级管控和隐患排查治理措施落实不力,对渣油加氢反应器 卸剂作业环节的安全风险分析不深入、不到位,没有认识到受限 空间卸剂作业中存在的坍塌风险,没有采取针对性的安全措施和 安全交底;现场施工作业疏于管理,监护人员未认真履行安全检 查和监督职责,未能及时发现反应器内催化剂焦块悬空的事故隐 患。中石化齐鲁分公司对下属单位监督检查不力,中石化齐鲁分 公司未有效发挥对下属单位安全生产监督检查作用。未能发现受 限空间卸剂作业

13、中的坍塌风险,也未发现并纠正天鹏公司视频监 控人员监控不认真、现场监护人未与作业人员按规定时间联络等 问题。4 .山东金城柯瑞化学有限公司硫酸喷溅事故2022年4月15日20时04分左右,山东金城柯瑞化学有限 公司一车间在处置废弃物料时,发生一起硫酸喷溅事故,造成1 人受伤。事故企业基本情况:山东金城柯瑞化学有限公司成立于 2005年5月12日,位于淄博高新区四宝山办事处东张村,注册 资本:陆仟壹佰万元整。经营范围:醋酸钠、氯化钾、硫酸钾、 磷酸三乙酯、亚硫酸钱、化学药品原料药、医药中间体(以上七 项不含危险、监控及易制毒化学品)的研发、生产和销售等。事 故经过:企业根据环保要求,为防止污染地

14、下水和土壤,2022 年4月13日一车间利用临时停产两天清理设备时机对后巷地下 掩埋管路进行管路清空处理,改为架空管廊输送液体物料。放出 三乙酯2袋、三乙胺2袋、甲醇1袋和硫酸2袋分别放置在3 个PP桶内。4月15日15时30分左右,司某新去找应急桶装蒸 洗废水,发现应急桶全部被占用,遂将两袋三乙胺提出放在地上, 将贴有标签的铝箔袋罩在三乙胺料袋上后,将应急桶运至后巷, 盛装蒸洗废水。4月15日19时30分左右交接班时,接班班长 张某发现泵房内三乙胺气味较大,遂电话请示车间副主任石某娟 能否将三乙胺进行处理。石某娟回复,因物料内有铁锈等杂质无 法使用,将三乙胺倒进精制母液罐处理。19时49分路

15、某等人戴 好安全帽、3M 口罩、塑胶手套(未佩戴皮护裙)开始处理作 业,路某对精制母液接收罐拆卸人孔。19时52分刘某强、房某 柱将PP桶(内盛甲醇1袋、硫酸2袋)运至精母液接收罐。19 时57分路某登上精制母液罐(距离地面1.2米左右),坐在精 制母液罐尾气管路处(紧挨人孔)开始将甲醇1袋、硫酸2袋倒 入精制母液接收罐内。8时刘某强将2袋三乙胺(原PP桶内暂 存,后PP桶他用,三乙胺放在地上)提到精制母液接收罐处, 路某将2袋三乙胺倒入精制母液接收罐。8时04分,就在第二 袋三乙胺即将倒完时,精制母液罐人孔处冒出白烟并伴随物料喷 出,路某从精制母液接收罐上方跳下,在张某和宋某前协助下脱 去衣

16、物,在精制母液接收罐对面喷淋洗眼器下冲洗约15分钟左 右。8时22分路某更换工作服后离开中厅,去往一楼西楼梯涂抹 敌腐特灵(一种专门处置酸碱灼伤的进口喷剂),后送往医院治 疗。事故直接原因:工作人员处置废弃物料时,未仔细辨识物料 袋上的标识,将浓硫酸当做三乙胺进行处理,在精制母液接收罐 内处理时酸碱剧烈反应,导致酸性物料喷溅到工作人员身上造成 灼伤。事故暴露的主要问题:未辨识禁忌物料混存的严重性、混 合处置的可能性,致使源头上出现禁忌物料混存、混合处置,为 事故发生埋下隐患。交接班不严细,流于形式,安全风险防控能 力不足。对开停车环节风险管控不力,工作调度安排随意性大, 开车期间、夜间安排进行非常规作业;对非常规作业风险辨识不 全面,未办理非常规作业证,对废弃物料处理未制定详细的 处置方案。安全教育培训不到位。岗位职工物料熟知度差,未对 物料标识进行确认,处置酸碱物料安全措施落实不到位;职工应 急处置培训不到位,在异常情况下应急处置不当。5 .聊城氟尔新材料科技有限公司“58”一般中毒生产安全事2022年5月8日6

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