600 MW超临界褐煤锅炉RB功能试验及问题分析+超超临界机组锅炉氧化皮问题及防治.docx

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1、600MW超临界褐煤锅炉RB功能试验及问题分析摘要:介绍了发电有限公司首台国产600MW超临界褐煤锅炉结构、性能及辅机配置特点,说明了锅炉RB功能的作用以及开展锅炉RB试验的必要性,并对试验过程中发现的问题进行了分析,经过优化改进,各问题均得到解决.关键词:600MW超临界褐煤锅炉RB锅炉辅机控制逻辑。引言RB(辅机故障跳闸快速减负荷)是指发电机组某一重要辅机发生故障,导致锅炉出力低于机组的当前功率时,协调控制系统自动快速降低机组负荷至合适出力。RB是保证机组安全稳定运行与供电可靠性的一项重要功能1。本文结合600MW超临界褐煤锅炉机组的多次RB试验,分析了试验过程中发现的问题,并对机组RB功

2、能进行了相应的改进,保证了机组的安全稳定运行。1锅炉设备介绍发电有限公司一期工程装机为2600MW超临界燃煤发电机组,为首台国产超临界褐煤机组,锅炉由哈尔滨锅炉厂有限责任公司自主研发制造。2台机组DCS的逻辑组态、SIS的成套设计与供货均由和利时公司负责。1.1 锅炉型式锅炉系HG-1913/25.4-HM15型600MW超临界褐煤锅炉,单炉膛、一次中间再热、墙式切圆燃烧、平衡通风、紧身封闭、固态排渣、全钢构架、全悬吊结构n型燃煤锅炉,采用内置式带启动循环泵的启动分离系统。锅炉设计采用“定一滑一定”或定压运行方式。炉膛长20402.3mm,宽20027.3mm,高80160mm,在全国同等容量

3、机组中,该锅炉炉膛设计容积最大(达24759m3)2o1.2 燃烧器燃烧器采用新型墙式切圆燃烧方式,28只直流燃烧器分别布置在炉膛四角,主燃烧器分上、下2组布置,并间隔一定距离,以降低燃烧器区域热负荷,有效减少炉膛的结焦。上层煤粉喷嘴上方7.09m处布置有4层分离燃尽风(OFA)喷嘴,燃尽风采用水平摆动形式,布置于燃烧器最上部的炉膛四角,气流与燃烧器煤粉流形成反向大直径单切圆2。主燃烧器采用低NOx的水平浓淡燃烧器,主燃烧器二次风偏离一次风5。进入炉膛,形成风包粉的布置方式。燃尽风与主燃烧器一起构成低NOX燃烧系统。该型燃烧器动力工况稳定,受二次风的影响较小2,燃料风配风方式投入自动,跟踪燃料

4、量进行自动调整,辅助风采用下大上小的配风方法,获得了较好的汽温控制效果。1.3 给煤系统锅炉配备了由长春发电设备总厂制造的MPS-HP-H型中速辐式磨煤机,设计燃用宝日希勒露天矿褐煤。每台炉各配置7台磨煤机,BMCR工况需6台磨煤机运行,在A磨煤机的4个煤粉管上各布置1层新型微油点火装置。每台锅炉均配置轴流式引风机、轴流式送风机、一次风机和回转式三分仓空气预热器各2台,各设置双室四电场干式静电除尘器2台,采用密相正压气力输送方式除灰。锅炉排渣系统采用风冷干式除渣机除渣。渣仓存渣以汽车运输方式排除。2锅炉RB试验2.1 试验目的锅炉RB功能对机组甚至电网的安全经济运行都有很大影响。目前我国新建机

5、组的容量越来越大,更需要具备完善的RB功能。通过功能优化试验,保证RB的正常投入,可以在机组高负荷运行、协调控制系统投入情况下,当重要辅机故障跳闸时,机组负荷能自动快速减至单台辅机允许的出力水平并稳定运行,避免因运行人员操作不当或操作不及时而造成机组停机。机组RB性能试验主要目的为3,4:(1)考核机组热工自动控制系统的性能;(2)考验未跳闸辅机快速调整出力的能力;(3)考验锅炉快速降低出力时的稳定燃烧能力。(4)根据试验情况对RB功能进行优化改进。2.2试验项目在锅炉机组满负荷下开展了各项RB试验,试验主要项目见表U表1机组满负荷下RB性能试验项目2.3 试验条件试验前,机组需满足以下条件3

6、,4,5:(1)机组正常运行期间,所有辅机运行正常;(2)机组能够带满足试验要求的负荷,并稳定运行;(3)锅炉FSSS逻辑传动正常,锅炉所有主保护均能正常投入;(4)锅炉所有闭环调节均已通过静态调试,所有RB静态检查试验完毕;(5)锅炉各个单项闭环调节系统(在锅炉负荷升至满负荷过程中)均完成动态试验;自动功能全部投入,且调节品质优良;(6)协调控制系统调试合格,负荷变动试验已完成,且调节品质优良;(7) RB试验内容、要求和时间安排均已获得试验指挥部和电网调度部门的批准。3试验方法与试验结果3.1送风机RB试验试验方法:就地打闸IB送风机,联跳IB引风机及IF、IG磨煤机,6min后RB动作完

7、成,试验结束。送风机RB试验结果见表2o表2送风机RB试验结果7.2 引风机RB试验试验方法:就地跳闸IA引风机,联动IA送风机及IF、IG磨煤机跳闸,7min后RB动作跳闸。试验结果见表3。表3用风机RB试验结果7.3 一次风机RB试验试验方法:手动打闸A一次风机,ID、IE、IF制粉系统跳闸,IB一次风机动叶开度开至83.5%(电流226A)。试验结果见表4。表4一次风机RB试验结果7.4 空预器RB试验试验方法:强制IB空预器至跳闸状态,延时60s,IB引风机、送风机、一次风机联跳,5min后RB动作完成,试验结束。试验结果见表5。表5空预器RB试验结果7.5 给水泵RB试验试验方法:就

8、地按下IB给水泵事故跳闸按钮,IF、IG磨煤机跳闸,12min后RB动作完成,试验结束。试验结果见表6o表6给水泵RB试验结果7.6 磨煤机RB试验试验方法:手动打闸IF、IE磨煤机,5min后RB动作完成,试验结束。试7o表7磨煤机RB试验结果验结果见表上述试验数据显示,机组引(送)风机、一次风机、给水泵及磨煤机的RB试验结果全部达到了有关标准要求6,7。4存在的问题及解决办法虽然机组各项RB试验均合格,但在调试、试验过程中仍然发现以下问题。4.1 引风机调节挡板开度上限设定不合理在做1台引风机RB试验时,另1台引风机挡板自动开启时电流超过了额定值,且发生过1次因引风机电流超过额定值跳闸而引

9、起机组解列的事故(在空预器故障RB,锅炉燃烧已经稳定的情况下)。后经多次调整,将引风机挡板自动开启上限值(既维持炉膛负压,又保证引风机电流不超过额定值)调整为80%,解决了该问题。4.2 炉膛负压剧烈波动在做一次风机RB试验时,由于一次风压瞬间减小造成每层送粉量突降而导致燃烧恶化,加之进入炉膛的风量瞬间减少,引起炉膛负压的剧烈波动,瞬间最大负压达到-2012Pa(当负压达-250OPa时锅炉MFT动作)。后对控制逻辑进行了改进:在一次风机跳闸时,对引风机调节挡板开度设置了1个前馈,即当一次风机跳闸时,在负压变化被调量动作之前将引风机挡板快关3so优化后再次试验时,炉膛负压瞬间最大负压降至-90

10、0Pa,符合了标准要求6,7。43给水量与给煤量调节速率不匹配在进行一次风机跳闸RB试验时,短时间内3台磨煤机连续跳闸、给煤量急剧下降,而给水量下降速率明显小于给煤量下降速率,造成水煤比严重失调(由6:1升至12:1),中间点过热度由40C急剧下降至5,主、再热蒸汽温度骤降(15min内,主汽温下降65,再热汽温下降70)。后对给水流量的下降速率进行了调整,加快了一次风机RB试验时给水流量的下降速度8。调整后,一次风机RB试验时水煤比保持稳定,主、再热蒸汽温度骤降问题得到了解决。4.4给水泵RB时制粉系统解列数量设计不合理发生给水泵RB时,原设计只跳1套制粉系统。但给水泵跳闸时给水量急剧下降,

11、而给煤量降低速率较慢(不能跟随给水量的下降速度),造成水煤比严重失调(由6:1降至3:1),分离器过热度由15急剧上升至50,导致垂直水冷壁大面积超温。而后对控制逻辑进行了改进,将给水泵RB时跳1套制粉系统改为跳2套制粉系统,以加快给煤量下降速度9。再次试验时,水煤比保持稳定,垂直水冷壁不再超温。5结语根据有关规程的要求10,发电有限公司进行了2台600MW超临界褐煤锅炉机组所有重要辅机的RB试验,对试验过程中发现的各种问题,通过进行参数优化和运行方式调整,使得机组各项RB功能都得到了保证,投产至今再没有发生过因辅机故障而引起的机组“非停”,保证了机组的长周期、安全、稳定运行,也标志着首台国产

12、600MW超临界褐煤锅炉RB试验项目取得了成功。参考文献1朱晓星,王伯春,徐湘沪.国产600MW超临界机组RB功能控制策略J.中国电力,2007,40(10):57-59.2黄必重,郝宝乾.哈锅高海拔、高灰分烟煤660MW超临界锅炉的设计J.锅炉制造,2011(2)69,18.3葛智平.机组全协调方式下RUNBACK优化控制策略的探讨与应用J.甘肃电力技术,2007(4):36-39.4蔡云贵,徐占胜.350MW直吹式锅炉RB性能试验研究J.中国电力,2004,37(6):69-70.15尹峰,朱北恒,项瑾,等.火电机组全工况自动RB控制策略的研究与应用J.浙江电力,2008(4):5-8.6

13、电力行业电力规划设计标准化技术委员会.DLT54282009火力发电厂热工保护系统设计技术规定S.北京:中国电力出版社,2009:43-46.7国家电网公司.防止电力生产重大事故的二十五项重点要求M.北京:中国电力出版社,2000:23-30.8王立军,李晓敏.适应电网新模式的超临界机组协调控制系统工程优化J.陕,2012,40(8):85-89.19陈起,陈世慧,王彪,等.分散控制系统可靠性影响因素分析及测试技术J.电力技术,2013,31(6):43-46.110电力行业火电建设标准化技术委员会.DLZT54372009火力发电建设工程启动试运及验收规程S.北京:中国电力出版社,2009:

14、26-31.超超临界机组锅炉氧化皮问题及防治图1依化皮生成分布图图2显化皮生成曲线图摘要:随着近年发电机组容量的增加,不断引入超超临界机组,与此同时,新材料也开始应用,对提高机组热效率意义重大。但从实际来看,锅炉运行中易出现金属氧化皮现象,造成爆管。因此,需加大锅炉氧化皮问题的研究力度,并制定有效措施防治。关键词:超超临界机组;氧化皮;问题;防治近年来,锅炉四管泄漏事故,一直都是影响发电机组正常运行的危险因素。数据调查显示,锅炉四管泄漏停运事故占机组非计划停用事故的38.0%,少发电量占全部事故的50.0%,且随着机组容量的增加、运行时间的延长,从某种程度影响着发电机组的运行。机组容量越大,温

15、度越高,就越容易出现氧化皮现象,造成锅炉爆管泄漏。下面,本文将从以下几点综述超超临界机组锅炉氧化皮问题及防治措施。1氧化皮的危害导致管子传热减弱,壁温升高使氧化加剧;氧化皮层状脱落,导致管壁变薄,强度下降;脱落的氧化皮堵塞管道,易导致爆管;对汽轮机通流部分造成颗粒度冲蚀,主再热汽门易造成卡涩,关不不严,引发汽轮机超速事故。2超超临界机组锅炉氧化皮的产生(1)氧化皮生成分布图,如图1所示。因铁的氧化物种类相对较多,且能在不同条件下产生氧化物,使高温、管材中的水蒸汽、铁发生反应:Fe+H2O+H2(2)实际运行中,锅炉投入运行初期所产生的蒸汽中有着大量氢,但随着锅炉运行时间的延长,将逐渐降低氢含量,该现象表明金属表面已形成氧化皮。可以说,金属氧化属于自然现象,开始时的氧化速度快,一旦形成氧化皮,将减缓氧化过程。实践证实,当Fe3O4温度高于450时,因各种因素作用,无法形成相对密集的保护膜,导致铁、水蒸汽不能发硬;目前机组主汽温度提高至600、再热汽温达620,根据研究500C-700C氧化性达到最大,当金属壁温57(C时,FeCl离子外渗,加剧氧化,会生成FeO,加快反应速度;而Feo晶格缺陷多,结构疏松,一旦氧化皮厚度超过一定程度,将造成

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