FANUC高速加工功能与伺服优化功能在模具加工中的应用.docx

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1、FANUC高速加工功能与伺服优化功能在模具加工中的应用以结果对比的方式对发那科经济型数控系统的模具加工功能进行试验,采用具有典型特征的行位镶件试切加工,并调用发那科系统AI轮廓控制功能的各个精度等级或修改对应的系统参数,使机床实现快速、精确的伺服控制,改善机床的动态特性,最后对得到的不同加工质量的曲面进行分析。AI轮廓控制是发那科高速加工功能中的一项,对工件质量要求较高时普遍采用此控制方式。FANUC数控系统提供多种高速、高精度控制功能,可使系统在加工过程中增加程序预读段数,预知加工轨迹,从而提前做出判断。还可以通过对相应参数的调整,达到优化表面质量、减小形状误差、提高加工效率等目的。图1需要

2、CNC加工的行位镶件1.制造前准备(1)产品分析试验产品是某品牌汽车进气室模具中的行位镶件,如图1所示。镶件与塑胶产品模型通过软件求差运算得到的曲面造型尺寸为74mm17mm,曲面最小凹处拐角半径为2.23mm,造型表面无内尖角和多轴加工特征(见图2)。图2曲面上多处的拐角该汽车进气室产品通常在高温下工作,属于无法直接看到的汽车内部件,其表面质量要求较低,选用PA66+30%玻璃纤维作为塑胶产品的材料。加入30%玻璃纤维后,尼龙材料尺寸稳定性、耐热性和耐老化性都有提升。PA66材料在注射模具过程前的熔化温度达到230-280oC,由于模具的温度需要达到8090C才有良好的结晶度,所以其模具钢材

3、要具有耐高温的特性。选用1.2738模具钢作为行位镶件材料,该模具钢具有相对优越的力学性能、良好的可加工性和较高的出厂硬度。(2)加工轨迹优化对比在UGNX软件中的“固定轮廓铳”选项(尤其是该选项下的“驱动方法”选项)中合理地设置参数,可以获得更优化、更快速的铳削刀轨。如图3所示,“驱动方法”选择“区域铳削”,点击“生成刀轨”,默认生成了平行于加工坐标系X轴的加工刀轨(见图3a)。考虑到该产品有较多相同的拐角特征,所以重新指定“区域铳削”中的“切削角”参数,在“切削角”选项下选择“矢量”,指定“矢量”平行于加工坐标系的丫轴,随后点击“生成刀轨”,得到了一段旋转90后的切削刀轨(见图3b)。a)

4、默认策略生成的横向加工轨迹b)指定切削角度后生成的加工轨迹图3加工轨迹两段加工刀轨通过UG软件生成刀轨报告(见表1),对比发现:在相同的进给速度、切削模式、刀轨步距、驱动方式和轨迹精度的条件下,两个刀轨后处理得到的NC代码大小不同,分别是1315200字节和832473字节,因此程序长度是影响加工时间的主要原因。表1UG软件报告的刀立参效默认策修4成的幡司AO诿指定切削南度G4成的加工轨避v,t(an4nin)100O100O切附搐式往复往复但室步Rmm0.10.1步也府用部位在部件上左部除上1;GHlU的加工时画25-41,14*22*JX文件大小(字节)1315200832473(3)制造

5、装备的选择模具中的零件对精度要求高,其加工设备不但要具有数控功能,还要有能适应加工条件的力学性能。本产品的加工选用了制造车间里搭配有FANUCSeriesOi-Mate-MD操作系统的国产加工中心(加工中心的主要性能参数见表2),该FANUC操作系统原有的先行控制功能已升级为Al轮廓控制(AlCCl)功能,在软件驱动上改善了机床的机械运动性能。选用以X、Y轴为线轨、Z轴为硬轨的机床设备,主轴安装的刀柄是数控机械加工主流的BT40刀柄,机床最高转速可达8000rmin,其通用性可满足常规的加工工序。表2数控统床建商达VcMIO50主要性能,的邂格工作台(长X宽)/(mm*11三n)1370*40

6、5十岫华工ff?曲比山(mm三135-780刀柄型号BT-W十岫电机功率*w75(交流信)0.005X.I.Zb快移速度,(InnIlm15000切削进蛤速度/(Bovmm)1-10000怆卿L标精度定位精度三n.00.019瑁0.016SZ轴0.019重复定位精度EImm0.015H0.012Z0.015为了避免对比加工结果时外来条件的干扰,精加工时使用相同的刀具和相同浓度的切削液,采用相同喷射力度并关闭油雾收集器等外部设备。2.FANUC0iMate-MD数控系统高速加工功能调试(1)FANUCOi-Mate-MD系统中的AI轮廓控制功能通过AI轮廓控制功能可以实现进给速度的加快,伺服系统

7、的延迟和加、减速的延迟,从而减少机械加工中的形状误差。如图4所示,可通过系统设定界面检查该FANUC系统中是否具有AI轮廓控制功能,在机器上依次按“SET”+”“精度LV”键。如果系统有Al轮廓控制功能(AICC),则可设定速度优先或精度优先的参数集,从而在加工时指定适合加工条件的精度级。当系统内设定的加工条件仍无法满足零件的加工需求时,可以单独调整相应的参数号来改善加工条件。Oi-Mate-MD和Oi-MD系统AICCI功能具体可选择条件见表3。Oi-Mate-MD系统中AlCCI功能对应的功能参数设定见表4。图4Oi-Mate-MD系统精度选择界面3CrMitZDWfMDlUtAKXI功体

8、彳透法务”OMw(DObMDAKCIAXX11640”去修吊1M4皿版xtwvm4途”于&It始的*It整射ML*三*MtM9K行或M干站S-能逐EIE欣丛孑MIN负呐MPIf一一4OrMateMD系统中AlCCl功能对应的功能,Kift定付标(*9)(旧范围)允许,S(mnvts,)(NolMO)(250-5000)仲ICM通ms(No.1772)(0-100)SiAICCAIAPC(No.1737)(28-3750)为“1G的同常也m(NO.17W)(O-100)甚干拐角速度在城速IWJ允忤速度小(Srnmin)(Kal7J3)(200-1000)时大允许帆度,XnmlV)(NO.1735

9、)200-3750)LVl402430002450030I11O500W16400400减R恁动降依啾除性降低少加工馔势年抵降代隆仕降低降代置开式面旗降低*降低降低缩IW也环豺周降怔咏降低咏it:ft5l等被高用去不,优生等裂中安用优良等级抵丸.(2)发那科Al轮廓控制功能(AlCCI)启动指令在Oi-Mate-MD系统使用G05.I时,务必利用单程序段指定。当各程序文件需要调用不同的加工条件时,需要以G05lQlRx的方式选择加工条件,如使用G05.1Q1R10,则接下来将以精度优先的方式运行该段程序后的指令。程序结束前应该指定G05.1Q0,需要利用单程序段指定该指令,也可用复位来解除AI

10、轮廓控制方式。以上启动方式对应Oi-Mate-MD系统参数号No.l604#0,当#0的值置1时,执行加工程序时将自动开启Al轮廓控制功能,当#0的值置0时,可以用G05.1Q1程序段将Al轮廓控制功能生效。(3)Al轮廓控制功能(AleCI)调整控制AICCI方式下的加、减速度方法有三种:通过加工程序指定Vf作为基准速度。在G05.1QlRx程序段中指定“x”的精度等级。设定对应参数号的值。在Al轮廓控制功能下,若指定速度超过系统设定的进给速度,系统将进行插补前加、减速控制,通过预读程序段自动控制进给速度。进给速度也可通过设定以下参数进行控制:各轴插补前最大允许加速度No.l660o各轴AI

11、CC控制中最大允许加速度No.l737基于拐角速度在减速时的允许速度差No.1783O各轴圆弧插补时最大允许加速度No.1735.3 .加工结果分析加工结果汇总见表5,从1号件和2号件的加工表面质量图可以看出,在相同刀具和加工轨迹的情况下,将系统参数No.l604M)置.1后,修改功能启动参数前后的程序,加工时间仅相差IOs左右,AI轮廓控制功能加工的刀纹较平顺,表面刀纹方向平行于加工轨迹,但曲面的加工效果不理想。3 *xaaxe1fn随后通过修改加工轨迹的公差,将轨迹公差提高到0.01mm,NC文件的大小也随之提高了1/3,小线段进给增多。1号件和3号件的轨迹长度相同,轨迹公差分别为0.03

12、mm和0.01mm,程序实际加工时间相差不大,刀纹随着轨迹的公差提高而更平滑。但在大文件程序加工中,因系统预读程序段少,在加工陡峭面时机械会发生振动和多次停顿,导致表面仍有明显的缺陷。对比4号件和5号件,加工时均开启了AlCCl功能,两件采取不同的精度控制等级,4号件为LVl(速度优先)级,5号件为LVlO(精度优先)级,进给速度最高为100OmmZmino汇总加工结果可得出,设定在精度优先级的情况下得到的加工表面质量有明显的改变,平面缺陷也得到改善,曲面拐角更平滑,但程序实际加工时间相比速度优先级长9%。6号件与5号件平面和拐角特征相似,但实际加工时间有小幅度降低。这是因为在加工前分别调整了

13、系统参数No.l772(32)和No.l783(500),减小加工时的钟型加、减速时间常数和微调拐角减速时允许的速度差参数可以加快程序插补前的加速度,从而加快程序运行速度并保持拐角的加工精度。4 .结语通过实际加工和观察,对FANUCOiMate-MD数控系统的AlCCI功能有了更多了解。在UGNX8.5软件中对本次加工的刀具轨迹进行优化和仿真加工,结合实际加工设备考虑加工轨迹的方向,尽量减少加工时出现的拐角振动。当开启AlCCl功能,处于LV1(速度优先)级的状态时,机床的各轴均处于在程序设定的最快进给速度,此时机床各轴的伺服负载均处于30%40%;在调用LVlO(精度优先)级时,当遇到陡峭

14、面或加工拐角,机床各轴的伺服负载均处于20%33%,其机床的进给指令不断发生变化,使机械传动更加平稳,从而得到更好的加工质量。AICCl功能没有绝对的高速、高精度,如果要高精度,在遇到圆弧或拐角处必须适当减速,如果要高速度加工,必然会造成较大的跟随误差FANUC伺服优化功能在模具加工中的应用为了改善模具加工中零件加工表面存在振纹、过切等表面质量不佳的问题。文中通过FANUCSERVOGUIDE软件测试机床的伺服系统性能,针对测试结果,对机床伺服系统三环参数、背隙加速等伺服参数进行逐步调试和优化,并将优化结果应用于某模具样件加工试验,试验结果表明,优化后的伺服系统响应性能和机床的加工性能都有所提

15、高。数控机床是模具产品的生产载体,其伺服系统性能的好坏直接影响着模具产品的加工质量。一般在机床刚出厂时,厂家会给定一组能够保证正常加工的参数值,但并不能发挥机床最佳的加工性能1。另一种情况是随着数控机床使用时间的增加,机床的机械性能发生了变化。此时与之相关的伺服参数也要随之做出调整,否则会引起机床机电不匹配,造成机床运行不稳,产生振动,使得零件加工表面存在振纹、过切等表面质量不佳的问题2。因此为了保证模具产品的加工精度和表面质量,对数控机床伺服系统进行优化显得尤为必要。文中通过FANUCSERVOGUlDE软件测试机床的伺服系统性能,针对测试结果,对机床伺服系统三环参数、背隙加速等参数进行逐步调试和优化,以获得良好的伺服动态

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